提高冶金焦利用率的實(shí)踐與應用
提高冶金焦利用率的實(shí)踐與應用
摘 要 通過(guò)對高爐碎焦系統和燒結焦粉系統進(jìn)行改造,從碎焦中篩分出大量焦丁,回收焦丁配加入爐,節約了大量的焦碳,降低了焦比,降低了生產(chǎn)成本,改善了高爐爐況,提高了產(chǎn)量。
關(guān)鍵詞 碎焦;焦丁;焦比
0 引言
萊鋼集團煉鐵老區共有四座高爐,原高爐焦碳經(jīng)過(guò)兩焦篩篩分,篩上物大焦經(jīng)料車(chē)直接進(jìn)人高爐作為燃料,篩下物碎焦則經(jīng)過(guò)碎焦車(chē)提升進(jìn)入碎焦倉,用汽車(chē)運至燒結原料場(chǎng),作為燒結生產(chǎn)的燃料使用。
篩下物碎焦中含有大量的焦丁,碎焦沒(méi)有進(jìn)行篩分再利用,造成極大的浪費。
在國內其它鋼鐵廠(chǎng),有對高爐碎焦進(jìn)行篩分,回收焦丁配加入爐的先進(jìn)經(jīng)驗,與國內高爐相比,萊鋼煉鐵老區四座高爐有它的局限性。
1#、2#高爐的前身為620m3,幾經(jīng)改造大修擴容,由750m3到1 080m3。
3#、4#高爐由750m3大修擴容到1 080m3。
原系統沒(méi)有涉及焦丁利用這一系統,因此,碎焦系統的改造,焦丁的回收利用相比其它高爐,難度大,需要解決的問(wèn)題多。
1 改造前狀況
1.1高爐冶煉對焦碳的質(zhì)量要求越來(lái)越高
焦炭在高爐冶煉中主要作為發(fā)熱劑、還原劑和料柱骨架。
高爐下部料柱的透氣性完全由焦炭來(lái)維持。
焦碳強度不好,料柱的透氣性變壞,高爐難于接受風(fēng)量和風(fēng)溫,同時(shí)噴吹量也受限制。
此外,生成大量的焦粉摻入爐渣,使渣變稠,還會(huì )造成難行或懸料。
焦炭質(zhì)量成為保持爐況順行的質(zhì)量指標。
1.2隨著(zhù)高爐生產(chǎn)能力的提高,對入爐焦碳的需求也不斷增長(cháng)
2006~2008年,老區四座高爐分別進(jìn)行了大修擴容改造,隨著(zhù)高爐生產(chǎn)能力的提高,對入爐焦碳的需求也不斷增長(cháng),加之市場(chǎng)外購焦碳的供給的緊張,及焦碳質(zhì)量下滑,成為制約高爐生產(chǎn)的重要環(huán)節。
1.3入爐焦比高,高爐成本高
與國內同類(lèi)型高爐進(jìn)行對比,老區四座高爐的入爐焦比高,平均在350kg/tFe左右,因此高爐的成本高,效益低。
節約焦碳,就是降低成本,是挖潛的重要措施。
1.4焦丁混入焦粉,影響燒結工藝,浪費燃料
燒結生產(chǎn)使用小于12mm小顆粒的焦粉,而大于12mm大顆粒的焦丁容易產(chǎn)生混合不均、燃燒不充分現象。
因此,碎焦中大于12mm的焦丁混入焦粉即造成燒結工藝難以消化,又造成燃料的極大浪費。
因此,迫切需要對高爐碎焦系統與燒結焦粉系統進(jìn)行改造,提高焦碳的利用率,回收焦丁,實(shí)施配加入爐冶煉方式,降低焦比,節約成本。
2項目的改造與實(shí)施
2.1高爐碎焦系統改造
原高爐碎焦系統基本結構為兩個(gè)碎焦倉,原碎焦系統的結構簡(jiǎn)單,上部設有碎焦軌道,在16.7m處為碎焦車(chē)受料斗,在15.2m平臺上設置有碎焦卷?yè)P系統,下部為90m3碎焦倉,在碎焦倉下部設置有閘門(mén)。
改造后主要工藝流程為:焦碳通過(guò)槽下兩個(gè)焦碳振動(dòng)篩的篩分,大于18mm的合格焦進(jìn)入高爐料車(chē),由料車(chē)卷?yè)P機提升,送入高爐進(jìn)行冶煉。
小于18mm的碎焦則經(jīng)過(guò)篩下物溜槽落入碎焦車(chē),由碎焦車(chē)卷?yè)P機提升進(jìn)入經(jīng)過(guò)改造后的碎焦處理系統。
在碎焦倉的上部經(jīng)過(guò)焦丁篩的篩分,焦丁篩的篩網(wǎng)為10mm,小于18mm大于10mm的焦丁通過(guò)篩上物溜槽進(jìn)入1#碎焦皮帶機,然后落入2#碎焦大傾角皮帶機進(jìn)入焦丁倉存儲,當高爐需要配加焦丁時(shí),進(jìn)入振動(dòng)給料機,通過(guò)稱(chēng)量系統,進(jìn)入3#碎焦皮帶機,進(jìn)入右礦皮帶機配加到燒結礦中進(jìn)入高爐進(jìn)行冶煉。
小于10mm的焦粉則由焦丁篩的篩下物溜槽落入碎焦倉,最后經(jīng)過(guò)汽車(chē)運輸,進(jìn)入燒結系統。
具體改造如下:
2.1.1焦碳振動(dòng)篩的篩網(wǎng)改造
槽下兩焦碳振動(dòng)篩的篩網(wǎng)為14mm,配合碎焦系統的改造,根據工藝需要,將篩網(wǎng)改為18mm。
焦碳經(jīng)過(guò)振動(dòng)篩的篩分,進(jìn)行分級。
大于18mm的合格焦按原工藝最終進(jìn)入高爐進(jìn)行冶煉。
小于18mm的碎焦內含有大量的焦丁,需要進(jìn)行二次篩分,分離出焦丁和焦粉。
通過(guò)增大篩網(wǎng),減少了焦碳篩分時(shí)間,提高了高爐上料速度和能力,為高爐高產(chǎn)創(chuàng )造了條件。
2.1.2舊碎焦系統的改造
改造的宗旨是保持并充分利用原碎焦系統。
原碎焦系統改造的空間狹小,并且受周?chē)O備、及上料斜橋的影響,在此基礎上進(jìn)行改造難度相當大。
根據工藝要求通過(guò)計算, 改造舊碎焦系統必須滿(mǎn)足兩大條件:一是在原系統上減少原碎焦倉的容積,增設焦丁篩分系統,二是必須保證新碎焦倉的容積為50m3。
通過(guò)對多種方案的選則,最終方案如下:
1)利用原有鋼結構鋼柱,在16.7m設置鋼梁、平臺,將原有碎焦卷?yè)P機系統由15.2m平移至此平臺;
2)因碎焦卷?yè)P機平移的上抬,相應的將原有道軌直段垂直斷開(kāi),增加1m。
同時(shí)將原有碎焦受料斗下部截去0.5m;
3)對原有的碎焦倉進(jìn)行改造,把15.4m和 12.9m之間的原有碎焦倉拆除,在12.9m設置鋼梁平臺;
4)在16.7m下部安裝2.3m3倉,在12.9m平臺安裝焦丁篩;
5)在2.3m3的倉下部安裝手動(dòng)插板閥,控制碎焦的流量。
焦丁篩的分級粒度為10mm。
在焦丁篩的下部安裝篩下物溜槽,以便于經(jīng)過(guò)焦丁篩的篩分,小于10mm的焦粉能順利進(jìn)入碎焦倉。
在焦丁篩的上部安裝篩上物溜槽,使大于10mm小于18mm的焦丁能順利進(jìn)入1#碎焦皮帶機;
6)把12.9m到6.73m之間的原有碎焦倉部分進(jìn)行改造分割封閉,建成容積為51m3的碎焦倉存儲焦粉。
新的碎焦倉下部安裝電液動(dòng)扇形閘,控制焦粉的流量,卸料進(jìn)入汽車(chē)。
2.1.3新建焦丁倉系統
在碎焦倉的北部新建一個(gè)60m3鋼結構形式的焦丁倉,用來(lái)儲存焦丁。
在焦丁倉的下部設置有稱(chēng)量漏斗,保證了配加到燒結礦的焦丁的準確計量,提高了配料的準確性。
2.1.4焦丁的運輸系統
焦丁在焦丁倉和碎焦倉之間的運輸也是一個(gè)難題。
由于焦丁倉和碎焦倉相對位置一定,碎焦倉相對焦碳振動(dòng)篩的位置一定,為保證碎焦卷?yè)P的正常運行,設計了兩條皮帶來(lái)完成焦丁運輸。
1#碎焦皮帶機把從焦丁篩篩上物溜槽來(lái)的焦丁進(jìn)行運輸;因現場(chǎng)位置的限定,選用一條的大傾角皮帶機提升焦丁,向焦丁倉送料。
2.1.5焦丁的配加入爐
在焦丁倉下部安裝3#碎焦皮帶機,寬度B=500mm,運輸速度為v=1.25m/s。
根據高爐爐況,將焦丁經(jīng)過(guò)稱(chēng)量,準確送至右礦皮帶機,配加到燒結礦中,進(jìn)入高爐進(jìn)行冶煉,月均焦丁比達到30kg/t,達到了國內較高水平。
2.2燒結焦粉系統改造
2.2.1原來(lái)燒結焦粉系統工藝
焦化廠(chǎng)或煉鐵廠(chǎng)高爐槽下來(lái)的焦粉經(jīng)上料皮帶,經(jīng)小焦篩進(jìn)行篩分,粒度小于12mm的焦粉由篩下物皮帶進(jìn)入四輥破碎機破碎成粒度小于3mm的焦粉(大于85%),經(jīng)皮帶進(jìn)配料室配料進(jìn)行燒結,篩上物粒度大于12mm的焦丁經(jīng)皮帶運輸到焦炭外排料倉經(jīng)汽車(chē)拉往廠(chǎng)外賣(mài)給外單位,但其中含有部分粒度大于24mm的焦丁高爐可用,這一部分外賣(mài)產(chǎn)生了巨大的浪費。
2.2.2改造熱內容
在原來(lái)焦炭外排料倉混凝土框架內,利用原有的框架柱子,拆除原有料倉,增設兩層鋼平臺,其中在6.21m平臺上,增設一臺篩子型號XBSFJ150x360-Ⅰ棒條振動(dòng)篩系統。
篩上物與篩下物落地,中間壘一混凝土墻隔開(kāi)。
篩子的分級點(diǎn)22mm,振動(dòng)篩將原來(lái)焦粉一次篩篩上物(粒度大于12mm的焦丁)大于24mm的焦丁部分作為篩上物篩出,這部分焦碳運往高爐,當作高爐燃料進(jìn)行冶煉。
新加棒條篩篩分系統如下圖所示:
3 實(shí)施效果
經(jīng)改造后高爐項目取得了良好的效果,四座高爐年回收焦丁8.5萬(wàn)噸。
實(shí)現了焦碳分級入爐,提高了焦碳的利用率。
改造后,對不同粒度的焦碳進(jìn)行充分利用,收到了良好的冶煉效果和經(jīng)濟效益。
扣除因風(fēng)溫的提高、煤比的增加,燒結礦品位的提高、富氧的提高的影響降低的焦比,因配加焦丁,降低焦比12.61kg/tFe,節約大量的焦碳,產(chǎn)生了可觀(guān)的效益。
同時(shí)解決了焦丁混入焦粉造成的燒結工藝難以消化,混合不均、燃燒不充分的現象。
2010年9月對燒結焦粉系統進(jìn)行改造,改造后取得了良好的效果,通過(guò)增加焦粉二次篩分工藝,可有效回收燒結焦粉中粒度大于24mm的焦丁,節約焦碳,提高了焦炭利用率。
經(jīng)統計,平均每月可回收粒度大于24mm的焦丁790t,有效提高了焦炭利用率。
4 結論
通過(guò)對高爐碎焦系統“碎焦倉的分割改造”和燒結焦粉系統增加二次篩分改造,進(jìn)行焦丁的回收,實(shí)現了焦丁配加入爐的冶煉方式,改善了高爐爐料的透氣性,保證了高爐的高產(chǎn)高效,節約了大量的焦碳,降低了焦比,降低了生鐵成本。
實(shí)踐證明,該項目的實(shí)施是可行、有效的,取得了一定的效果,具有推廣應用價(jià)值。
參考文獻
[1]煉鐵.中冶南方工程技術(shù)有限公司.
[2]《高爐煉鐵》(中冊).冶金工業(yè)出版社.
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