精制鹵水鹽泥存在的原因分析論文
工藝流程

鹵水經(jīng)礦區由輸鹵泵輸至凈化工序。
(1)一級反應
原鹵連續泵入原鹵桶。通過(guò)原鹵泵,鹵水批量進(jìn)入一級反應反應罐。注入原鹵后,在攪拌前加入石灰。攪拌結束前,加入絮凝劑。關(guān)閉攪拌,使鹽泥沉降。沉降時(shí)間結束,鹵水泵入二級反應罐。最后剩余的鹽泥通過(guò)相應的鹽泥泵泵入鹽泥收集桶。如此,反應罐完成一個(gè)循環(huán),并準備下一個(gè)循環(huán)。
(2)二級反應
通過(guò)鹵水轉料泵鹵水批量泵入二級反應罐。進(jìn)鹵水時(shí),從反應罐底部加入煙道氣。注入一級澄清液后,在攪拌前加入純堿溶液。攪拌結束前,泵入絮凝劑。關(guān)閉攪拌,使鹽泥沉降。沉降時(shí)間結束,鹵水轉入精鹵罐。最后剩余的鹽泥泵入鹽泥收集桶。如此,反應罐完成一個(gè)循環(huán),并準備下一個(gè)循環(huán)。二級反應罐精鹵由泵經(jīng)過(guò)管式過(guò)濾器過(guò)濾后供制鹽車(chē)間使用。
(3)鹽泥分離和處理
反應罐產(chǎn)生的鹽泥轉入鹽泥收集罐,通過(guò)鹽泥泵將鹽泥不間斷的轉入增稠器,將殘留的鹵水分離。從鹽泥中分離的鹵水溢流入鹵水反應罐。鹽泥從增稠器泵入真空過(guò)濾轉鼓,分離后的鹵水用濾出液泵打進(jìn)鹵水反應罐。濾餅從轉鼓中刮出注井。
現象
(1)制鹽車(chē)間生產(chǎn)的無(wú)水硫酸鈉溶解于蒸餾水中,有時(shí)會(huì )出現稍有渾濁的現象,加鹽酸后,渾濁現象消失。該定性分析是從2011-12開(kāi)始檢測,從30d的記錄看,在2011-12-12和2012-12-142d出現該情況。
(2)精鹵通過(guò)肉眼觀(guān)察,其溶液的清澈度不是很清澈,只能看到上層1/3高度的鹵水是清澈的,下面的鹵水和鹽泥的分層不清,透明度很差。
(3)精鹵中鈣鎂含量及過(guò)堿量的變化(見(jiàn)圖2~圖7)。由圖可知:2011-09、2011-10鈣鎂含量較2011-02波動(dòng)較大;兩堿過(guò)堿量與原來(lái)的NaOH過(guò)堿量為0.1g/L~0.3g/L,Na2CO3過(guò)堿量在0.3g/L~0.5g/L有很大區別。2011-09和2011-10燒堿和純堿的過(guò)堿量基本相當,波動(dòng)很大,且燒堿的過(guò)堿0.10g/L~0.45g/L,提高了,而純堿的過(guò)堿量卻相應的降低至0.1g/L~0.5g/L,說(shuō)明現場(chǎng)運行出現了某種負面影響。
原因分析
1鹵水反應、澄清時(shí)間是否充分
一級反應:Na2SO4+Ca(OH)22NaOH+CaSO4MgSO4+2NaOHMg(OH)2+Na2SO4絮凝劑:反應結束前約30min加入絮凝劑沉降(4h后未澄清,再次加入絮凝劑);轉料:濁度為5NTU時(shí)轉料。二級反應:2NaOH+CO2(煙道氣)Na2CO3+H2OCaSO4+Na2CO3Na2SO4+CaCO3反應結束前大約30min加入絮凝劑。沉降:如果2h后未澄清,再次加入絮凝劑,澄清液轉入精鹵桶(濁度為5NTU時(shí)轉料);從原鹵到精鹵運行時(shí)間:16.0h。從現有的運行情況分析,運行時(shí)間都已有相應的縮短。分析其原因:(1)一期二級攪拌軸斷,平均每根修復的時(shí)間在10d左右。為了不影響生產(chǎn),反應周期縮短,一期的生產(chǎn)能力下降了1/3。針對上述情況,對攪拌進(jìn)行了改造,對煙道氣的盤(pán)管和攪拌的電機底座由原來(lái)的硬連接改為軟連接,現運行情況良好,視使用情況,對其他兩個(gè)攪拌進(jìn)行改造。(2)根據操作手冊,排泥時(shí)不需要啟動(dòng)攪拌,一期6臺攪拌都是懸掛式的較節能。通過(guò)長(cháng)期運行發(fā)現,若無(wú)攪拌將泥漿攪動(dòng),泥排不清,F對之進(jìn)行加長(cháng)改造,在改造期間,會(huì )影響一期凈化的1/3的使用效率。因為攪拌不好用于排泥,現在將排泥次數增加了,由原來(lái)的1次排泥改為3次。該法較正常排泥增加1h。
2清鹵的濁度
因現場(chǎng)在線(xiàn)檢測的pH計和濁度儀長(cháng)期不用,現無(wú)相關(guān)的基礎數據可供參考。根據眼觀(guān),發(fā)現其澄清不是很好,特別是石灰煙道氣二級清鹵。根據此現象,聯(lián)系了多個(gè)廠(chǎng)家對絮凝劑進(jìn)行小試,尋找澄清效果更好的絮凝劑,并對絮凝劑的配料、輸送和沉降等過(guò)程進(jìn)行深入判斷。
絮凝劑配制及使用中需要注意以下幾項。(1)配料桶最好不使用鐵制的儲桶[4],因為鐵離子會(huì )與絮凝劑反應;(2)配制的水要使用淡水,水溫低于40℃;最高不超過(guò)50℃,水溫太高會(huì )熱降解;(3)配料時(shí),攪拌時(shí)間不宜過(guò)長(cháng),攪拌的轉速小于75r/min,絮凝劑溶解好后就應停止攪拌;(4)配制好的絮凝劑最長(cháng)必須在72h內用完;一般需在24h之內用完;(5)絮凝劑泵最好使用隔膜式或容積式計量泵;(6)絮凝劑加入反應桶后,應該停止反應桶攪拌,攪拌不超過(guò)5min~10min;(7)沉降時(shí)間建議不低于4h。
需要進(jìn)行改造。由4.2.1與現場(chǎng)情況比較,其中(1)、(2)、(5)、(7)是達不到要求的,需要進(jìn)行相應的改造:①針對(1),需要對碳鋼桶進(jìn)行防腐措施,以防鐵離子對其影響,在原來(lái)防腐油漆的基礎上再做一層。②針對(2),配制水需要增加淡水管道,現有的配制冷凝水的溫度在50℃左右,溫度過(guò)高,而且有時(shí)會(huì )含有鹽份。于2011-12-21安裝好淡水管道,水溫在29℃~35℃,電導率為50μS/cm~100μS/cm,屬于水質(zhì)較好的,符合配料要求。③針對(5),現使用的絮凝劑輸送泵,是離心式的,轉速較快,離心泵產(chǎn)生的強烈的機械剪切力,會(huì )使絮凝劑長(cháng)鏈狀分子結構大量斷裂,形成乳濁液,影響絮凝劑的使用效率,需重新選泵。④針對(7),現在沉降時(shí)間一般在2.5h~3.0h,時(shí)間較短,對沉降效果會(huì )有一定的影響。根據現在運行情況進(jìn)行適度調整。攪拌改造已經(jīng)完成,已完全可以滿(mǎn)足4h的沉降時(shí)間。
絮凝劑小試結果。主要選用了北京、杭州和常州三家不同品種的絮凝劑進(jìn)行了實(shí)驗。由小試結果表明,我們現在使用的絮凝劑還不是最佳方案,還是可以摸索和尋找更好的絮凝劑。已于2011-12-22開(kāi)始使用杭州的絮凝劑產(chǎn)品進(jìn)行大生產(chǎn)試用。從運行情況看,還是比較好的,清鹵清晰度較之前已有好轉。
3鹽泥厚度太高,影響到轉料
對一期懸掛式攪拌,距反應桶底部3.5m,反應桶排泥時(shí),只能排清排泥管吸口處的泥,死角較多。若長(cháng)期排不清,會(huì )影響反應桶的實(shí)際使用容積,而且轉料時(shí)會(huì )帶入部分鹽泥進(jìn)入到后續系統中。且每次停車(chē)刷罐,靠人工清泥時(shí)間長(cháng),工作量大,影響環(huán)境。根據此情況,若改造成二期采用底軸的攪拌,槳葉在下面,完全可以解決此問(wèn)題,但改造時(shí)間長(cháng),影響生產(chǎn);且原有的攪拌無(wú)可用之處,需要更換。根據與廠(chǎng)家聯(lián)系及現場(chǎng)情況,現采用的是在原有的攪拌上改造,將原有的軸加長(cháng)2m。改造后除電流略有增加外,其它都比較好。泥易排盡,且不用分三次排泥,節約了反應周期,又減少了鹽泥轉入下一工序。
4過(guò)濾器
在2011-11-25~29二期刷罐和2011-12-10~11一期刷罐期間,對一期、二期過(guò)濾器進(jìn)行了檢查。一期過(guò)濾器均正常,二期過(guò)濾器布袋破。二期過(guò)濾器破了9%的布袋。其布袋破會(huì )對后續制鹽車(chē)間有一定的影響,但因尚無(wú)檢測裝置,不便判斷。2011-12-12開(kāi)始,每班都取精鹵測試、判斷,隨時(shí)跟蹤,嚴格防止破袋對后序制鹽的影響由圖可知,精制鹵水中的鈣鎂和過(guò)堿量基本穩定,較圖3、圖4和圖6、圖7有了很大的改觀(guān)。通過(guò)初步摸索跟蹤及改造,鹵水清澈度有所好轉,取得了一定的效果。
總之,鹵水凈化工藝掌握還不是很透徹,對其特性和運行條件等還需要進(jìn)一步跟蹤和摸索,可能考慮得不是較全面,還需要深入研究,希望大家一起探討。
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