一级日韩免费大片,亚洲一区二区三区高清,性欧美乱妇高清come,久久婷婷国产麻豆91天堂,亚洲av无码a片在线观看

數控銑床爬行與振動(dòng)故障

時(shí)間:2025-11-16 18:01:28 數控畢業(yè)論文

數控銑床爬行與振動(dòng)故障

  在機械加工過(guò)程中如果發(fā)生爬行故障將會(huì )嚴重影響加工件的質(zhì)量,由于加工件表面切削的不聯(lián)系性,而導致加工件無(wú)法達到工藝要求。

  數控銑床爬行與振動(dòng)故障【1】

  摘要:數控銑床在調試和運行過(guò)程中出現的爬行現象是一種經(jīng)常性的故障,對數控銑床的使用安全和效率有較大影響,經(jīng)過(guò)大量的研究發(fā)現,引發(fā)這種故障的主要原因有液壓、機械、電氣、潤滑等很多方面,因此通過(guò)適當調整這些狀態(tài),可以控制故障的發(fā)生和發(fā)展,減少故障所造成的損失。

  關(guān)鍵詞:數控鏜床 爬行故障 震動(dòng)故障 摩擦系數 自激震動(dòng) 靜壓區 毛細管節流器

  1、爬行故障和震動(dòng)故障的概念

  爬行故障:爬行故障是機床在低速運動(dòng)時(shí)候,所產(chǎn)生的一種較為復雜的自激震動(dòng)現象。

  主要發(fā)生鏜銑床、龍門(mén)刨床、軋輥磨床等大型設備上。

  也是大型機床設備很常見(jiàn)的故障。

  在機械加工過(guò)程中如果發(fā)生爬行故障將會(huì )嚴重影響加工件的質(zhì)量,由于加工件表面切削的不聯(lián)系性,而導致加工件無(wú)法達到工藝要求。

  另外爬行故障對機床的檢驗工作也會(huì )帶來(lái)不良的影響。

  產(chǎn)生爬行現象是原理是:爬行就是機床的刀架在步進(jìn)正常工作時(shí),發(fā)生走走停,F象,也就是速度產(chǎn)生不均勻現象。

  振動(dòng)故障:振動(dòng)故障是機床在高速運動(dòng)時(shí)會(huì )產(chǎn)生的一種不符合工藝的無(wú)規律震動(dòng)現象。

  多發(fā)生在鏜床等大型加工設備上。

  它是由于設置的機床位置(比如在樓上等)外在原因和其復雜的內部結構齒輪較多而造成的。

  2、爬行故障產(chǎn)生的原因

  (1)動(dòng)摩擦系數對臨界速度的影響。

  動(dòng)摩擦系數增大的緣由有二。

  其一:導軌潤滑油中混入了切割液。

  因為油泵的吸油管通常都是在切削液和潤滑油之間。

  所以油泵在工作的時(shí)侯,有時(shí)候就會(huì )把切削液連同潤滑油一起吸入。

  這樣就導致切削液和潤滑油混合在一起,使潤滑油的運動(dòng)粘度大大降低。

  也就使靜壓導軌靜壓區的壓力變小。

  這樣動(dòng)摩擦系數f增大了,靜摩擦系數和動(dòng)摩擦系數之差也就隨之減小,由此臨界速度V也減小了,X軸便產(chǎn)生了爬行。

  其二:有部分的靜壓分配閥內的毛細管的節流器有堵塞現象。

  部分毛細管節流器被堵塞后,各個(gè)靜壓區的壓力值相差就會(huì )變大。

  (2)進(jìn)給系統對臨界速度的影響。

  進(jìn)給系統對臨界速度有剛性的影響,其原因有三。

  其一:各部位的聯(lián)接其緊固件的松動(dòng)。

  其二:傳動(dòng)齒輪的齒條之間的間隙過(guò)大;其三:齒輪與軸之間以及軸與軸之間的承配合的間隙過(guò)大。

  (3)其他原因的影響產(chǎn)生的爬行:1)導軌和絲杠缺少潤滑油的潤滑;2)鋼導軌的斜鐵太緊;3)機床的負荷過(guò)大;4)摩擦伺服電機功率小;5)絲杠的聯(lián)軸器松動(dòng)。

  3、如何排除爬行故障

  數控機床是新型的高科技工業(yè)設備,還有許多的不足之處有待于改善和進(jìn)步。

  現有的很多機床中就有很多非常明顯的不正,F象。

  可以被我們發(fā)現,而系統卻沒(méi)有報警。

  而且有時(shí)候出現報警的信息也不是很準確的表明我們所看到不正,F象。

  機床出現爬行與振動(dòng)故障大多數不會(huì )出現機床報警。

  我們可以這樣判斷,當機床在低速運行的時(shí)侯,如果機床的工作臺是蠕動(dòng)著(zhù)向前運動(dòng)的,就是出現了爬行故障。

  當爬行故障出現時(shí)候,我們要先仔細看一下導軌面的潤滑的情況,斷定不是這里出現了問(wèn)題。

  機床爬行問(wèn)題是屬于速度的問(wèn)題。

  那么既然是速度的問(wèn)題我們就要去找速度這一環(huán)節。

  機床的速度調節過(guò)程是用速度調節器來(lái)完成的。

  而速度調節器的時(shí)間常數,也就是速度調節器的積分時(shí)間常數通常是以毫秒設置的。

  所以機床整個(gè)伺服運動(dòng)是一個(gè)過(guò)渡的過(guò)程,也是一個(gè)調節的過(guò)程。

  根據其出現故障的部位和出現故障的原因,來(lái)確定其處理故障的方式和方法。

  4、震動(dòng)故障的判斷與處理

  (1)給定信號。

  1)給定信號是由位置偏差計數器輸出來(lái)再經(jīng)D/A轉換給速度調節器而送出來(lái)來(lái)的模擬信號VCMD,判定此信號是否有振動(dòng)的成分,可以通過(guò)伺服板上的插腳(FANUC6系統的伺服板是X18腳)來(lái)看,看看此插腳是不是有所振動(dòng)。

  如果它本身就有一個(gè)周期的振動(dòng)信號。

  那么機床的振動(dòng)是沒(méi)有問(wèn)題的,也就是說(shuō)速度調節器這部分沒(méi)有問(wèn)題,而是前級出現了問(wèn)題。

  再去 D/A轉換器和偏差計數器那里查找問(wèn)題。

  如果我們的測量結果沒(méi)有振動(dòng)的周期性波形。

  那么問(wèn)題就一定出在其他兩個(gè)部分。

  2)如果這兩部分都沒(méi)有問(wèn)題,我們再去觀(guān)察測速發(fā)電機的波形。

  由于機床正在振動(dòng),機床的速度也同樣在激烈的振蕩中。

  此時(shí)測速發(fā)電機反饋回的波形同樣也肯定是動(dòng)蕩的。

  觀(guān)察一下,測速發(fā)電機所反饋的波形中是不是出現有規律的大起大伏,還是十分混亂的現象。

  如果是后者,我們就要考慮電機本身或者測速發(fā)電機本身是否有故障。

  3)如何判斷電機或者測速電機的故障:由于振動(dòng)頻率和電機的轉速是成比率的,電機的故障就會(huì )引起震動(dòng)故障,首先要檢查電機的碳刷和整流子表面是否正常,有無(wú)凸凹不光滑狀況、有無(wú)被磨掉的碳粉。

  (2)反饋信號:反饋信號和給定信號對于固定的調節器來(lái)說(shuō)是完全相同的。

  所以,如果出現了反饋信號的波動(dòng),就必然會(huì )引起速度調節器的反方向調節,這樣也引起機床的振動(dòng)。

  速度調節器反方向調節情況出現時(shí),我們就要把電機后蓋拆下,看到測速發(fā)電機的整流子,用尖尖的勾子,細心地把每個(gè)槽子掛一掛,然后再用高號的砂紙打光勾起來(lái)的毛刺,把整流片的表面再用無(wú)水乙醇擦拭一下,重新裝好炭刷就可以了。

  用尖勾子勾換向片間槽口時(shí),要特別注意不能碰到繞組。

  因為繞組的繞線(xiàn)非常細,一旦碰破就很難修復。

  另外不能用含水乙醇去擦試,會(huì )使繞組的絕緣電阻下降。

  (3)速度調節器本身的故障:除了我們上面兩種情況引起振動(dòng)的原因外,還有可能是系統本身,也就是速度調節器本身的參數引起的振蕩。

  一個(gè)閉環(huán)的系統也統一可能由于參數的設定不好,而引起系統振蕩。

  最佳的消除此振蕩的方法就是盡量減少它的放大倍數。

  在FANUC的系統里去調節RV1。

  5、結語(yǔ)

  掌握了數控鏜床的爬行與震動(dòng)故障的規律,我們就可以及時(shí)消除故障,同時(shí)也可以控制和減少這類(lèi)故障的發(fā)生,提高設備的使用效率,降低機械加工,提高經(jīng)濟效益。

  參考文獻

  [1]李壯,李詩(shī)若.數控機床爬行與振動(dòng)故障研究.科技傳播.

  [2]李偉軍.全自動(dòng)液壓伺服壓力機控制系統的研究.廣州機械科學(xué)出版,2004.

  數控銑床拉刀故障的診斷與維修【2】

  摘要:拉刀故障是數控銑床的常見(jiàn)故障之一,主軸松、拉刀動(dòng)作涉及電氣、機械及液壓回路,回路中任何一個(gè)環(huán)節的失效都會(huì )引起機床拉刀動(dòng)作故障。

  本文從企業(yè)維修案例著(zhù)手,介紹了XKA714B/F數控銑床主軸結構和控制原理,分析了常見(jiàn)的故障點(diǎn),并采用流程圖的形式介紹了故障診斷方法,最后對故障維修方式進(jìn)行了探討。

  關(guān)鍵詞:數控銑床;拉刀故障;診斷與維修;流程圖

  在企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中,XKA714B/F立式數控銑床主軸會(huì )出現如下故障現象:操作工人在進(jìn)行手動(dòng)換刀操作時(shí),刀具可以拿下,但裝上刀后,按“主軸拉刀”按鈕,拉刀動(dòng)作明顯比平常慢,重復一次松、拉刀過(guò)程,拉刀時(shí)間變得更長(cháng),再重復幾次后,拉刀動(dòng)作幾乎沒(méi)有了。

  機床狀態(tài)提示:處于松刀狀態(tài)。

  拉刀故障是數控銑床的常見(jiàn)故障之一。

  主軸松、拉刀動(dòng)作涉及電氣、機械及液壓回路,回路中任何一個(gè)環(huán)節的失效都會(huì )引起機床拉刀動(dòng)作故障。

  要分析和排除松、拉刀這一故障,首先要知道主軸部件的機械結構組成及松、拉刀動(dòng)作的原理及過(guò)程,然后熟悉常見(jiàn)的故障點(diǎn),掌握故障診斷思路及流程,最后維修排除故障。

  主軸結構和控制原理

  數控銑床一般可分為立式銑床、臥式銑床和立臥兩用數控銑床三種。

  本維修案例使用的是XKA714B/F立式數控銑床,它由床身、立柱、主軸箱、工作臺、液壓系統、伺服裝置、數控系統等組成。

  床身用于支撐和連接機床各部件,主軸箱用于安裝主軸,主軸內裝有拉刀機構,拉刀機構采用液壓裝置及碟形彈簧來(lái)完成拉刀、松刀動(dòng)作。

  主軸下端的錐孔用于安裝銑刀。

  當主軸箱內的主軸電機驅動(dòng)主軸旋轉時(shí),銑刀能夠切削工件。

  主軸箱還可沿立柱上的導軌在Z向移動(dòng),使刀具上升或下降。

  工作臺用于安裝工件或夾具,可沿滑鞍上的導軌在X向移動(dòng),滑鞍可沿床身上的導軌在Y向移動(dòng),從而實(shí)現工件在X和Y向的移動(dòng)。

  無(wú)論是X、Y向,還是Z向的移動(dòng)都是靠伺服電機驅動(dòng)滾珠絲杠來(lái)實(shí)現。

  伺服裝置用于驅動(dòng)伺服電機,主傳動(dòng)系統由5.5kW的變頻電機驅動(dòng),電機安裝在主軸箱的頂面,經(jīng)過(guò)齒輪傳動(dòng),可以實(shí)現無(wú)級變速。

  控制器用于輸入零件加工程序和控制機床工作狀態(tài),控制電源用于向伺服裝置和控制器供電。

  (一)XKA714B/F立式數控銑床主軸部件的機械結構

  主軸部件主要由刀具自動(dòng)夾緊裝置、自動(dòng)吹凈等裝置組成。

  為了適應主軸轉速高和工作性能要求,前、后支承都采用了向心推力軸承。

  (1)前支承是三個(gè)向心推力球軸承,背靠背安裝,前面兩個(gè)支承大口朝向主軸前端,后一個(gè)軸承大口朝向主軸尾部。

  前支承既承受徑向載荷,又承受兩個(gè)方向的軸向載荷。

  (2)后支承是兩個(gè)向心推力球軸承,也是背靠背安裝,小口相對。

  后支承只承受徑向載荷,故軸承外圈軸向不定位。

  主軸軸承采用油脂潤滑方式,迷宮式密封。

  刀具自動(dòng)夾緊裝置 數控銑床主軸組件由活塞、螺旋彈簧、拉桿、碟形彈簧和4個(gè)鋼球組成。

  該機床采用錐柄刀具,刀柄的錐度為7∶24,它與主軸前端錐孔錐面定心。

  夾緊時(shí),油缸上腔接回油,下腔接壓力油,壓力油和螺旋彈簧使活塞桿向上移動(dòng),拉桿在碟形彈簧壓力作用下也向上移動(dòng),鋼球被迫進(jìn)入刀柄尾部拉釘的環(huán)形槽內,將刀具的刀柄拉緊。

  放松時(shí),即需要換刀松開(kāi)刀柄時(shí),油缸上腔通入壓力油,下腔接回油,使活塞桿向下移動(dòng),推動(dòng)拉桿也向下移動(dòng),直到鋼球被推至主軸孔徑較大處,便松開(kāi)刀柄,將刀具連同刀柄從主軸孔中取出。

  刀具的刀柄是靠碟形彈簧產(chǎn)生的拉緊力進(jìn)行夾緊的,以防止在工作中突然停電時(shí)刀柄自行脫落。

  在活塞桿上下移動(dòng)的兩個(gè)極限位置上,安裝行程開(kāi)關(guān),用來(lái)發(fā)出刀柄夾緊和松開(kāi)的信號。

  在夾緊時(shí),活塞桿下端的活塞桿端部與拉桿的上端面之間應留有一定的間隙,約為4mm,以防止主軸旋轉時(shí)引起端面摩擦。

  自動(dòng)吹凈裝置 主軸換刀時(shí),需自動(dòng)清除主軸裝刀錐孔內的切屑或灰塵,以便保護主軸錐孔和刀柄表面,確保刀具定位安裝精度。

  因此,該機床采用壓縮空氣自動(dòng)吹凈裝置。

  當刀柄從主軸錐孔拔出后,壓縮空氣通過(guò)活塞桿上端噴嘴經(jīng)活塞和拉桿的中心孔,自動(dòng)吹凈主軸錐孔。

  (二)XKA714B/F立式數控銑床液壓系統控制原理

  液壓站油箱位于機床的后側,油箱容積為40L。

  當油面低于油標顯示位置時(shí)要及時(shí)添加;液壓油使用2000h后,要進(jìn)行更換。

  液壓控制板裝在液壓站油箱上面,由一個(gè)1.1kW的電機驅動(dòng)液壓泵完成液壓系統的供油和主軸箱的潤滑,液壓系統的調定壓力為3.5MPa。

  液壓系統控制三個(gè)二位四通的電磁閥,電磁閥YV1控制主軸箱潤滑油路,電磁閥YV1、YV2控制主傳動(dòng)系統中的液壓變速機構(通電為高擋),電磁閥YV1、YV3控制拉刀機構。

  松刀時(shí),電磁閥YV1、YV3同時(shí)通電,閥芯切換油路,液壓油進(jìn)入油缸上腔,油缸下腔接回油,活塞桿向下動(dòng)作,油缸頂部行程限位開(kāi)關(guān)向PMC發(fā)出反饋信號,松刀完成。

  拉刀時(shí),電磁閥YV1吸合、YV3斷開(kāi)閥芯切換油路,液壓油進(jìn)入油缸下腔,油缸上腔接回油,活塞桿向上動(dòng)作,油缸頂部行程限位開(kāi)關(guān)向PMC發(fā)出反饋信號,拉刀完成。

  需要變速時(shí),電磁閥YV1通電,電磁閥YV2則按高低擋要求通或斷;變速完畢或裝刀完畢電磁閥YV1即斷。

  液壓系統還負責潤滑主軸箱內的齒輪及軸承。

  主軸箱內的潤滑油通過(guò)主軸箱背面的回油管流回油箱。

  如發(fā)現主軸箱下柔性擋板防護罩處有漏油現象,應立即停止使用并檢查主軸箱潤滑回油管路是否通暢,嚴禁在主軸潤滑回油系統不暢的情況下使用機床。

  液壓油管均是通過(guò)拖鏈裝置到達主軸箱。

  當系統發(fā)出油路堵塞報警時(shí),應對液壓箱的濾油器及時(shí)清理。

  (三)XKA714B/F立式數控銑床主軸松、拉刀電氣系統控制原理

  只要控制電磁閥YV1、YV3就可以實(shí)現拉刀、松刀的動(dòng)作,但是,電磁閥怎么跟PMC聯(lián)系呢?這需要通過(guò)PMC對電磁閥進(jìn)行控制。

  一般而言,實(shí)現拉刀、松刀的動(dòng)作需要用到的PMC輸入接口有松緊刀允許、緊刀、拉刀;輸出接口有刀具松/緊、液壓油路開(kāi)關(guān)、松緊刀允許指示燈、松刀指示燈、緊刀指示燈,每個(gè)接口都用相應的地址位來(lái)表示。

  通過(guò)XKA714B/F立式數控銑床主面板輸入地址電氣圖可以查出,松緊刀允許按鈕的輸入地址位是X33.4,緊刀按鈕的輸入地址位是X34.0,松刀按鈕的輸入地址位是X34.1;通過(guò)XKA714B/F立式數控銑床PMC輸出地址電氣圖可以查出,刀具松/緊的輸出地址位是Y2.1,液壓油路開(kāi)關(guān)的輸出地址位是Y2.2;通過(guò)XKA714B/F立式數控銑床主面板輸出地址電氣圖可以查出,松緊刀允許指示燈的輸出地址位是Y33.4,緊刀指示燈的輸出地址位是Y34.0,松刀指示燈的輸出地址位是Y34.1。

  那么,松緊刀允許按鈕的地址位X33.4、緊刀按鈕的地址位X34.0、松刀按鈕的地址位X34.1和控制拉刀以及松刀的輸出地址位Y2.1.Y2.2有什么關(guān)系呢?當同時(shí)按下“松緊刀允許”和“松刀”按鈕后,輸入信號經(jīng)地址位X33.4和X34.1傳遞給PMC,PMC通過(guò)輸出接口Y2.1來(lái)控制拉刀或松刀動(dòng)作,具體控制過(guò)程查看XKA714B/F立式數控銑床松刀按鈕控制梯形圖,可以看出,當觸點(diǎn)X33.4和X34.1接通時(shí),松緊刀允許指示燈Y33.4和松刀指示燈Y34.1亮,線(xiàn)圈Y2.1工作,繼電器KA10和KA11指示燈亮,松刀完成。

  也就是說(shuō)通過(guò)Y2.1來(lái)控制電磁閥,由于電磁閥所需要的驅動(dòng)電流比較大,而PMC的輸出接口驅動(dòng)能力比較小,所以先由Y2.1控制繼電器KA10,然后再由繼電器KA10來(lái)控制電磁閥YV3的動(dòng)作;同理,由Y2.2控制繼電器KA11,然后再由繼電器KA11來(lái)控制電磁閥YV1的動(dòng)作。

  (四)XKA714B/F立式數控銑床主軸松、拉刀動(dòng)作控制過(guò)程

  動(dòng)作控制過(guò)程包括松刀動(dòng)作控制過(guò)程和拉刀控制過(guò)程。

  松刀控制過(guò)程 從圖1可以看出,當按下松刀按鈕后,輸入信號經(jīng)地址位X34.1傳遞給PMC,PMC通過(guò)輸出接口Y2.1和Y2.2來(lái)控制繼電器KA10和KA11吸合,使得電磁閥YV1和YV3得電,閥芯切換油路,液壓油進(jìn)入油缸上腔,油缸下腔接回油,使活塞桿向下移動(dòng),推動(dòng)拉桿也向下移動(dòng),壓縮碟形彈簧,拉刀爪松開(kāi),油缸頂部行程限位開(kāi)關(guān)向PMC發(fā)出反饋信號,松刀完成。

  拉刀控制過(guò)程 從圖2所示拉刀動(dòng)作電氣控制流程圖可以看出,當按下拉刀按鈕后,輸入信號經(jīng)地址位X34.0傳遞給PMC,PMC通過(guò)輸出接口Y2.1和Y2.2來(lái)控制繼電器KA10斷開(kāi)和KA11吸合,使得電磁閥YV1得電吸合、YV3斷開(kāi),閥芯切換油路,液壓油進(jìn)入油缸下腔,油缸上腔接回油,壓力油和螺旋彈簧使活塞桿向上移動(dòng),拉桿在碟形彈簧壓力作用下也向上移動(dòng),拉刀爪拉緊,油缸頂部行程限位開(kāi)關(guān)向PMC發(fā)出反饋信號,繼電器KA11斷電,電磁閥YV1斷電,液壓油轉向潤滑油路,拉刀完成。

  XKA714B/F立式數控銑床拉刀常見(jiàn)故障點(diǎn)分析

  數控銑床拉刀故障應綜合考慮電氣故障、機械故障和液壓故障。

  (一)電氣回路故障分析點(diǎn)

  電氣回路故障分析點(diǎn)主要有:(1)松、拉刀按鈕開(kāi)關(guān);(2)拉刀活塞桿行程限位開(kāi)關(guān);(3)PMC控制器;(4)繼電器及線(xiàn)路;(5)電磁閥及線(xiàn)路等。

  在這些故障分析點(diǎn)中,松、拉刀按鈕開(kāi)關(guān)、繼電器由于頻繁使用,容易疲勞損壞;PMC控制器屬于技術(shù)成熟的數控系統產(chǎn)品,在弱電環(huán)境下工作,一般不易損壞。

  (二)機械及液壓回路故障分析點(diǎn)

  機械及液壓回路故障分析點(diǎn)主要有:(1)主軸拉刀機構;(2)活塞油缸;(3)油管;(4)電磁閥;(5)單向閥;(6)溢流閥;(7)液壓泵;(8)壓力表;(9)碟形彈簧等。

  在這些故障分析點(diǎn)中,主軸拉刀機構中的活塞桿、拉刀爪、拉桿以及電磁閥、碟形彈簧等,由于頻繁動(dòng)作,容易疲勞損壞;油管易老化漏油。

  XKA714B/F立式數控銑床拉刀故障診斷與維修

  主軸松、拉刀動(dòng)作涉及電氣、機械及液壓回路,回路中任何一個(gè)環(huán)節的失效都會(huì )引起機床拉刀動(dòng)作故障,因為按鈕開(kāi)關(guān)、繼電器、電磁閥的通斷狀態(tài)可以通過(guò)PMC診斷地址及發(fā)光二極管等狀態(tài)指示燈來(lái)快速判斷,直觀(guān)、快捷,故先從電氣回路開(kāi)始檢查(液壓泵及壓力表也可直觀(guān)檢查),然后再對機械及液壓回路進(jìn)行檢查。

  從圖3所示XKA714B/F數控銑床拉刀故障綜合診斷流程圖可知,故障診斷與維修步驟如下:

  第一步,維修準備。

  準備好XKA714B/F立式數控銑床對應的系統操作說(shuō)明書(shū)、機床生產(chǎn)廠(chǎng)家提供的機械說(shuō)明書(shū)、電氣說(shuō)明書(shū)、維修手冊和維修記錄等,同時(shí)準備好機床維修的常用必備工具。

  第二步,現場(chǎng)勘察。

  首先察看一下XKA714B/F數控銑床的具體故障現象。

  然后查看報警信息,鎖定故障范圍,機床狀態(tài)提示:處于松刀狀態(tài)。

  最后,查閱發(fā)生故障銑床的機械及電氣說(shuō)明書(shū),了解松/拉刀按鈕開(kāi)關(guān)地址位、PMC刀具松緊輸出地址位、松緊刀電磁閥控制和液壓系統原理圖。

  第三步,懸掛“維修中,請勿靠近”警示牌,在機床手動(dòng)狀態(tài)下,主軸停轉,按下“緊刀”按鈕,檢查PMC輸入地址X34.0的狀態(tài)變化。

  如果沒(méi)有變化,檢查“緊刀”按鈕開(kāi)關(guān)及其至PMC的線(xiàn)路。

  若開(kāi)關(guān)損壞,則更換開(kāi)關(guān);電路斷路,則維修電路。

  第四步,如果第一步不存在問(wèn)題,即PMC輸入地址X34.0的狀態(tài)有變化(由0變?yōu)?),則檢查PMC輸出地址Y2.1、Y2.2的狀態(tài)變化。

  若狀態(tài)沒(méi)有變化,根據梯形圖判斷哪些條件不滿(mǎn)足,針對不滿(mǎn)足條件,相應調整機床操作方式。

  第五步,如果第四步不存在問(wèn)題,即PMC輸出地址Y2.1、Y2.2的狀態(tài)有變化(由0變?yōu)?),繼電器KA10和KA11應依次由通到斷。

  若KA11和KA10其中有未斷開(kāi)現象,則檢查PMC至KA10線(xiàn)圈的線(xiàn)路(因為松刀動(dòng)作正常,故可以判斷KA11和YV1都是正常的),如果線(xiàn)路短路則檢修線(xiàn)路。

  第六步,如果第五步不存在問(wèn)題,即KA11和KA10正常斷開(kāi),電磁閥YV3由吸合轉為斷開(kāi),線(xiàn)圈插頭指示燈由亮轉滅。

  若電磁閥未由吸合轉為斷開(kāi),檢查KA10觸點(diǎn)及YV3線(xiàn)圈至 KA10觸點(diǎn)的控制線(xiàn)路,如果觸點(diǎn)損壞,則更換繼電器;如果線(xiàn)路短路,則檢修線(xiàn)路。

  第七步,如果第六步不存在問(wèn)題,即電磁閥YV3由吸合轉為斷開(kāi),說(shuō)明YV1和YV3線(xiàn)圈正常,則檢查YV3閥芯是否正常動(dòng)作、能否切換油路。

  若YV3閥芯動(dòng)作不正常,應先檢查活塞缸下腔油管有無(wú)波動(dòng),在機床斷電情況下,拆開(kāi)油管接頭,查看油管是否通油,如果不通油,則疏通或更換油管;然后用內六角扳手插入閥芯孔,感知閥芯移動(dòng)距離,如果距離小于正常移動(dòng)距離,則說(shuō)明閥芯被堵塞或復位彈簧彈力不足,可用新閥替換或拆閥進(jìn)行檢修。

  第八步,如果第七步不存在問(wèn)題,即YV3閥芯正常動(dòng)作,可正常切換油路,則檢查油缸及活塞桿是否正常。

  如果不正常,油缸進(jìn)出油口及活塞桿被堵塞,則拆開(kāi)檢修。

  第九步,如果以上各步檢查均正常,則診斷維修結束。

  總之,針對這類(lèi)故障,不管是主軸拉不緊刀,還是主軸松不下刀,只要掌握了控制回路的電氣、機械及液壓原理,依據故障現象,逐一分析控制回路的各個(gè)環(huán)節,由簡(jiǎn)到繁,就不難找出故障點(diǎn)并排除故障。

  數控機床是一種自動(dòng)化程度高、機械結構較復雜的加工設備,要充分發(fā)揮機床的高效益,就必須正確操作使用和精心維護,這樣可防止設備產(chǎn)生非正常性磨損,保持其良好的技術(shù)性能狀態(tài),延緩劣化進(jìn)程,保證生產(chǎn)安全運行。

  參考文獻:

  [1]韓鴻鸞,張秀玲.數控機床維修技師手冊[M].北京:機械工業(yè)出版社,2006.

  [2]馮榮軍.數控機床故障診斷與維修[M].北京:中國勞動(dòng)出版社,2007.

  [3]牛志斌.數控機床現場(chǎng)維修555例[M].北京:機械工業(yè)出版社,2009.

  [4]王海勇.數控機床結構與維修[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2009.

  [5]潘海麗.數控機床故障分析與維修[M].西安:西安電子科技大學(xué)出版社,2008.

  數控銑床銑削故障的排除與調整【3】

  摘 要:隨著(zhù)機械加工技術(shù)的飛速發(fā)展,數控機床已被廣泛應于各個(gè)加工行業(yè),其性能越來(lái)越全面,具有應用廣泛、加工精度高、人為因素干擾少、加工能力強等特點(diǎn)。

  同時(shí),由于數控機床技術(shù)的先進(jìn)程度越來(lái)越高,相應的對于數控機床的維修也越來(lái)越復雜,這就給數控機床的維修人員提出了更高的要求。

  關(guān)鍵詞:數控 銑床銑削 排除 調整

  本文通過(guò)實(shí)際案例分析,了解一些常見(jiàn)故障的排除與調整。

  案例如下:設備名稱(chēng)FANUC0i―Mc數控系統,故障類(lèi)型為銑削出現橢圓現象。

  分析:對于數控銑床銑削后出現橢圓,通?紤]以下3點(diǎn)原因:(1)X-Y軸伺服不匹配。

  (2)反向間隙。

  (3)X-Y軸不垂直。

  1 X-Y軸伺服不匹配

  伺服不匹配占故障比例為87%,因此首先考慮此問(wèn)題。

  應用球桿儀進(jìn)行檢測可得圖1,圖中2和3為正反向360°得出的圖形, FANUC0i―Mc數控系統位置增益(伺服環(huán)增益)參數是#1828(0.01s-1)。

  (1)產(chǎn)生原因。

  如果軸間伺服環(huán)增益不匹配,會(huì )導致伺服不匹配誤差,此時(shí)兩根軸不同步,一根軸要早于另一根,造成橢圓圖形,如圖2所示。

  (2)故障排除。

  伺服不匹配將導致插補圓不圓。

  一般情況下,進(jìn)給率越高造成插補圓的橢圓程度越大。

  與前一個(gè)圖像相符,原機床參數#1825X軸(6000),Y軸(3000),故減少X數值,增大Y值,如圖3所示。

  經(jīng)過(guò)反復調整參數檢測調整(最后參數是X2200,Y7000)后圖像如圖4所示。

  此時(shí)數控機床銑削出現橢圓的故障消失。

  2 反向間隙的排故與調整

  此機床的反向間隙占29%,發(fā)那科數控系統調整反向間隙的參數是#1851,如圖5所示。

  圖中由某軸線(xiàn)開(kāi)始處有一個(gè)沿圖形中心外凸的臺階,臺階的大小通常不受機器進(jìn)給率的影響。

  在圖中僅有Y軸上顯示有正值反向間隙。

  檢測圖像是Y軸有反向間隙,調整參數為28.4 mm,調整后球桿儀檢測進(jìn)行間隙補償。

  由于Y軸反向間隙存在正負兩個(gè)值,絲杠兩固定端應存在串動(dòng)或者絲桿副有問(wèn)題,需要重新調整固定等。

  現在圓度由原來(lái)的638.6 mm通過(guò)球桿儀檢測及數控系統參數調整變?yōu)?2.8 mm。

  3 X-Y軸不垂直

  原因:數控機床在加工過(guò)程中,各軸的垂直度誤差都經(jīng)過(guò)測試,滿(mǎn)足機床的設計精度。

  但經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的使用后,垂直度誤差超過(guò)設計精度時(shí),就需要進(jìn)行修正,垂直度超差的原因主要是各配合部分的移動(dòng)。

  X-Y軸經(jīng)過(guò)長(cháng)時(shí)間的振動(dòng)與受力,經(jīng)常會(huì )發(fā)生偏移,這時(shí)就會(huì )出現X、Y軸之間垂直度誤差的出現,誤差主要出現在一個(gè)方向,即XY平面內。

  原因:在使用數控機床的過(guò)程中,測試排除過(guò)每個(gè)軸的垂直誤差,達到機床的設計精度。

  垂直誤差會(huì )在使用一段時(shí)間后偏差會(huì )超過(guò)設計精度,這時(shí)就要進(jìn)行修正,這種情況產(chǎn)生的原因是各配合部分發(fā)生移動(dòng)。

  X-Y軸長(cháng)期受到震動(dòng)和受力,所以很容易發(fā)生偏移,所以X、Y軸之間發(fā)生垂直度的誤差,并且誤差主要發(fā)生在XY平面內這一個(gè)方向。

  解決方法:將Y軸導軌重新進(jìn)行定位面配刮,配刮鑲條,這樣可以將定位面積擴大,從而定位剛性也變強。

  將X-Y軸修刮至符合標注的呢機械垂直度,與此同時(shí)也進(jìn)行了定位面修正,然后重新定位絲杠副,避免絲杠副彈性變形的發(fā)生,增加潤滑度在導軌、絲杠和各運動(dòng)表面,避免各運動(dòng)部件發(fā)生爬行現象。

  4 結語(yǔ)

  本文案例對于數控機床銑削出現橢圓形的故障排除應用了球桿儀,同時(shí)需要技術(shù)人員、機械以及電器的配合,通過(guò)對X-Y軸伺服不匹配、反向間隙、X-Y軸不垂直等可能因素進(jìn)行排除和調整,最終排除了故障,使機床的加工圓度達到加工要求。

  參考文獻

  [1] 徐平.西門(mén)子840D系統伺服軸參考點(diǎn)調整方法研究[C]/pic/p>

  [2] 張鋼,李松生,陳曉陽(yáng),等.磁懸浮高速電主軸的設計分析[C]/pic/p>

  [3] 王春來(lái).數控機床回參考點(diǎn)報警類(lèi)故障及實(shí)例分析[C]/pic/p>

  [4] 王春來(lái).數控機床回參考點(diǎn)報警類(lèi)故障及實(shí)例分析[C]/pic/p>

  [5] 王可,王家欽,付玉升,等.基于統籌方法的數控銑床開(kāi)發(fā)研究[C]/pic/p>

  [6] 文懷興,夏田.數控機床系統設計[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2007.

  [7] 侯力.機電一體化設計[M].北京:高等教育出版社,2003.

  [8] 張世昌.機械制造技術(shù)基礎[M].北京:高等教育出版社,2002.

  [9] 王愛(ài)玲.現代數控機床結構與設計[M].北京:兵器工業(yè)出版社,1999.

  [10] 邱宣懷.機械設計[M].4版.北京:高等教育出版社,2007(2008重印).

  [11] 成大先.機械設計手冊[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2010.

  [12] 成大先.機械設計手冊[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2010.

  [13] 張福潤,嚴育才.數控技術(shù)[M].北京:清華大學(xué)出版社,2009.

【數控銑床爬行與振動(dòng)故障】相關(guān)文章:

數控銑床的實(shí)訓心得12-16

數控銑床及加工中心實(shí)習報告11-26

數控銑床實(shí)習心得體會(huì )12-09

數控銑床實(shí)訓心得體會(huì )12-09

數控機床故障的分析及處理09-01

數控銑床的常用指令編程技巧和安全操作07-03

數控機床常見(jiàn)故障分析與排除08-12

數控機床故障的分析及處理論文10-01

關(guān)于銑床實(shí)習報告08-27

銑床實(shí)訓報告02-06

一级日韩免费大片,亚洲一区二区三区高清,性欧美乱妇高清come,久久婷婷国产麻豆91天堂,亚洲av无码a片在线观看