基坑開(kāi)挖管涌防治中可調水量淺井的運用分析論文
摘要:在地下水源豐富、承壓水水頭高的深基坑場(chǎng)地,坑內一旦發(fā)生管涌不僅直接影響基坑自身安全,而且嚴重影響周邊建筑物及地下管線(xiàn)的安全。文章介紹的可調水量淺井是通過(guò)對管涌點(diǎn)處水流加以引流,并通過(guò)改變特制濾芯與井管搭接長(cháng)度以達到調節水量為目的的管井。經(jīng)過(guò)現場(chǎng)實(shí)驗與論證,成功處理了基坑管涌事故,既快速又經(jīng)濟。

關(guān)鍵詞:管涌;人工淺井;調節水量;濾芯。
引言。
隨著(zhù)我國城市高層建筑物的發(fā)展,深基坑越來(lái)越多,地下水引起的深基坑開(kāi)挖安全問(wèn)題日益突出。特別在地下水源豐富,承壓水水頭高的基坑場(chǎng)地,坑內管涌時(shí)有發(fā)生。由此導致地下水從基坑底部滲入,降低地基土的強度,這不僅直接影響該基坑的開(kāi)挖與后續工程的施工,更嚴重影響周邊建筑物及地下管線(xiàn)的安全。因此在基坑開(kāi)挖中一旦發(fā)生管涌現象,要及時(shí)采取合理、有效措施進(jìn)行治理。然而常用的注漿、高壓旋噴等措施有時(shí)效果不盡人意,且成本高昂。文章通過(guò)介紹某基坑開(kāi)挖過(guò)程發(fā)生的管涌現象及措施提出的可調水量淺井可快速有效治理基坑管涌,且經(jīng)濟合理。
1 工程簡(jiǎn)介。
南京河西某公園位于南京市河西地區,工程占地面積近 78 000 m2,為南京市平戰結合的人防工程。工程設二層地下室,戰時(shí)作為人防工程,平時(shí)作為地下商鋪;地面綠化,作為市民休閑廣場(chǎng)。該工程主體開(kāi)挖深度為 12.5 m.開(kāi)挖區地下水分兩層,淺部為潛水,埋深為 1 m 左右。深部為弱承壓水,主要受地下水徑流補給。賦存于下部粉土、砂性土、卵礫石中。地層自上而下情況如下:①-1 雜填土:層厚 1.5~6.5 m;①-2 素填土,局部;②-1 淤泥質(zhì)粉質(zhì)黏土:層厚 8.60~23.5 m;②-2 粉質(zhì)黏土:層厚 0.8~9.7 m;②-3 粉土-粉砂,層厚 0.70~7.2 m;②-4 粉細砂:層厚 0.9~22.1 m;②-5粉細砂,局部中砂夾:層厚 10.9 m.設計采用中心盆式開(kāi)挖,上段放坡,下段支護樁擋土,三軸深攪止水,管井降水的止降結合。共設降水管井 120 口。
2 基坑管涌情況及方案提出背景。
該工程前期施工非常順利,但是由于施工單位過(guò)多,協(xié)調困難,尤其是土方開(kāi)挖單位施工不當,對成品保護意識淡薄,造成東南角 10 口降水井損壞,完全失去降水功能;娱_(kāi)挖到底后,被損壞的 26 號管井濾料處發(fā)生管涌,并隨時(shí)間推移伴隨大量沼氣產(chǎn)生,氣水相互作用導致涌水量不斷加大,達到流量 2~3 t/h、含砂量 8%~10%的程度,情況十分嚴重。項目部立即采取在管涌點(diǎn)四周雙液注漿的辦法,但由于管涌通道已形成,漿液從管涌點(diǎn)流出,補救失敗。繼而在距管涌點(diǎn)10 m 補井,因管涌形成流沙,無(wú)法成井。遠離 20 m 鉆井成功,但不見(jiàn)水,再次失敗。最終決定采取人工成井方式,在管涌處施工人工淺井,以保障管涌泥水從井內涌出,不至于因泥水沖涮而變本加厲地涌出。但根據該位置工程勘察報告及涌水情況,人工淺井水量較大,需進(jìn)行人工控制水量,否則后續工作難以開(kāi)展,因此,該工程設計了可調節水量水井。
3 方案設計。
3.1 設計原則。
。1)原地成井必須具有足夠的出水量,以完全釋放地下水頭壓力,使地下承壓水不至于肆無(wú)忌憚從坑底涌流,同時(shí)又要嚴格控制水量,不至于使地下流沙通道越來(lái)越大。因此要能適當調節水量。
。2)要方便封井,不至影響后續主體底板施工。
。3)操作簡(jiǎn)單,成本低廉。
3.2 具體方案。
根據管涌情況和該處工勘報告,確定該處基坑底面為 2.0 m 的隔水層,隔水層下伏中砂-粉細砂含水層。通過(guò)現場(chǎng)積水實(shí)驗測定,在無(wú)阻力情況下管涌處水流速度為 0.7~1.0 m/s,如采用 Φ286 鋼管,管內涌水約 8 t/h.人工成井穿過(guò)隔水層進(jìn)入含水層 1.5~2.0m 左右,控制井管濾水段長(cháng)度和水泵抽水速度可使水量在 10 t/h 以上。
3.3 材料準備。
井管采用長(cháng) 3.8 mΦ286 鐵管,壁厚 2 mm,底端割成鋸齒,并在 1.8 m 范圍內切割若干 Φ40 圓孔作為透水孔。頂端每隔 50 cm 割 Φ50 對穿孔,如圖 1 所示。由于直接采用井管自身鉆進(jìn),無(wú)法加包濾網(wǎng),因此采用濾芯過(guò)濾泥沙。濾芯制作采用 0.5 mm 普通彩鋼板,切割若干 Φ20 小孔作為透水孔,卷成長(cháng) 2.0 mΦ286 開(kāi)口圓筒,并設拉繩,方便控制安裝位置,外包 170 目濾網(wǎng),如圖 2 所示。
4 方案實(shí)施。
。1)將井管底端垂直對準管涌位置,杠桿橫插對穿孔,二人扶正,二旋轉杠桿,利用井管自身重力和鋸齒切割土體,鉆進(jìn)到指定深度,井管頂端高于基坑底面 25 cm 即可。這時(shí),原來(lái)從土體涌出的泥沙導入井管,并將井管旋轉切割的土體沖散成漿,自流出井。
。2)將濾芯安放在井管內,并用鋼管推送至井管底端。由于濾芯為開(kāi)口管,具有一定橫向彈性,因此可依靠彈性附在井管內壁,起過(guò)濾泥沙作用。
。3)利用鋼管和拉繩調整濾芯位置,調節濾芯與井管透水面重合度,達到調節過(guò)水面積從而調節水量的目的,使出水量最少而井管周邊又無(wú)涌水即可。
。4)安裝潛水泵排水。根據水量大小選用合適水泵。該工程開(kāi)始選用 2.2 kW 潛水泵。
5 施工要點(diǎn)。
。1)井管安裝前要在外壁刷涂減磨劑,底端鋸齒相鄰齒要分別向內外略斜,二者都可以減小鉆進(jìn)阻力。也可以在井管加載重物,增加切削能力。同時(shí)要根據實(shí)際情況安排人力。如井管長(cháng)度不夠,可采用焊接方式加長(cháng)。為防止井管直沉,安置完畢后要在管壁加焊井字形鋼管固定。
。2)濾芯開(kāi)口要保持 10 mm 左右,卷曲時(shí)內徑要大于井管(內徑 286 mm),安裝時(shí)將開(kāi)口擠攏,使內徑小于井管內徑,這樣既方便安裝,又可使濾芯具有橫向彈性,緊緊依附在井管內壁。濾芯拉繩沿開(kāi)口對稱(chēng)安裝,長(cháng)度足夠露出井管。如發(fā)現濾芯淤塞可迅速取出清洗或更換。
。3)要經(jīng)常調整濾芯與井管透水端的重合度,控制水量,降低流速,盡量達到讓涌水產(chǎn)生的流沙通道自然淤塞的目的。
。4)施工人工井同時(shí),其他尚未管涌的失效井要補設新井,防止事故重演,同時(shí)也降低管涌點(diǎn)水頭壓力。
。5)要協(xié)調主體施工單位,在管涌控制后,盡快施工該處墊層砼,提高墊層砼標號,并加設雙向鋼筋網(wǎng)片,防止因管涌造成地下空洞而坍塌造成無(wú)法挽回的損失。
。6)該臨時(shí)人工淺井封前要加大其他降水井排水量,并采用帶泵封井方式,即封井時(shí)不能停止降水。
6 效果驗證及總結。
人工淺井安裝使用后,結果符合預期,經(jīng)試驗驗證,正常抽水可控制在 5~8 t/h,含砂率<1%,管涌得到完全控制。同時(shí)該工程的其他被損壞水井也成功補井,管涌隱患被消除。在主體施工單位積極配合下,一周后該處鋼筋砼墊層施工完畢,二周后,該處砼底板成功澆注,確保了工程安全和進(jìn)度。
經(jīng)過(guò)現場(chǎng)實(shí)驗與論證,在基坑發(fā)生管涌后,在管涌點(diǎn)施工人工淺井,并將濾網(wǎng)加以創(chuàng )新制成特制濾芯,通過(guò)改變?yōu)V芯與井管搭接長(cháng)度,可使恣意橫流的管涌變成水量可控的管井,成功處理了基坑管涌事故,既快速又經(jīng)濟。
參考文獻:
[1]陳紀德,李川。管涌及其產(chǎn)生的原因和治理方法[J].安全與環(huán)境工程,1999(2):25-26.
[2]余志成,施文華。深基坑支護設計與施工[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社,1999.
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