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燃高灰分劣質(zhì)無(wú)煙煤角管式鏈條爐排鍋爐技術(shù)創(chuàng )新分析論文

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燃高灰分劣質(zhì)無(wú)煙煤角管式鏈條爐排鍋爐技術(shù)創(chuàng )新分析論文

  摘 要: 從工程實(shí)踐的角度出發(fā),針對高灰分劣質(zhì)無(wú)煙煤的特點(diǎn),對一臺角管式鏈條爐排鍋爐在燃用非設計煤種時(shí),所產(chǎn)生的鍋爐出力降低、受熱面積灰嚴重的狀況進(jìn)行了研究和分析.通過(guò)對鍋爐爐拱和爐內煙氣流道的改造,以及二次風(fēng)的運用,提高鍋爐在燃用高灰分劣質(zhì)無(wú)煙煤時(shí)的出力和運行效率,改善了爐內的嚴重積灰現象.改造突出了鍋爐前、后拱在鏈條爐燃燒組織中極其重要的作用,可為其它在燃用非設計煤種時(shí)出力降低的鍋爐技術(shù)改造提供借鑒.

燃高灰分劣質(zhì)無(wú)煙煤角管式鏈條爐排鍋爐技術(shù)創(chuàng  )新分析論文

  關(guān)鍵詞: 高灰分劣質(zhì)無(wú)煙煤; 角管式鏈條爐排鍋爐; 改造

  中圖分類(lèi)號: TK 229.6+1 文獻標志碼: A

  Abstract: From the perspective of engineering practice,the capacity reduction and severe fouling on the heating surface in a cornertube traveling grate boiler was studied when the low quality anthracite with high ash was burned.After the reconstruction of the furnace arches and the flue gas duct,as well as the adoption of the secondary air,the boiler capacity and thermal efficiency was improved.The fouling on heating surfaces also abated.The front and rear arches played an important role of combustion organization in the boiler.It can provide a reference for the technical reconstruction of other boilers when the nondesign coal is burned and the capacity reduction is caused.

  Key words: high ash anthracite; cornertube traveling grate boiler; technical reconstruction

  角管式鍋爐是20世紀80年代初上海四方鍋爐廠(chǎng)從丹麥沃倫能源公司引進(jìn)的高技術(shù)產(chǎn)品.在引進(jìn)時(shí)根據中國工業(yè)鍋爐常用燃煤煤樣,經(jīng)過(guò)在試驗臺上進(jìn)行燃燒試驗和煤樣分析測定,以此為依據進(jìn)行聯(lián)合設計.但由于煤種數量有限,聯(lián)合設計的鍋爐爐膛對燃用中國煤種的適應能力不足,設計結構過(guò)多地強調了二次風(fēng)的作用,而沒(méi)有發(fā)揮前、后拱在鏈條爐燃燒組織中極其重要的作用[1].

  經(jīng)過(guò)多年的消化吸收,在對聯(lián)合設計產(chǎn)品進(jìn)行了測試,并結合我國燃煤的特性、工業(yè)鍋爐產(chǎn)品的特點(diǎn)和企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)情況進(jìn)行分析和深入研究后,認為二次風(fēng)在攪動(dòng)煙氣、補給氧氣、延長(cháng)飛灰燃盡時(shí)間等方面起到了輔助作用,但不能完全代替拱的作用.設計改進(jìn)后的產(chǎn)品根據我國煤種特性,強化了前、后拱的作用和相互間的配合,拓寬了煤種的適應范圍,形成了自身的角管式蒸汽鍋爐系列產(chǎn)品和角管式熱水鍋爐系列產(chǎn)品.

  本文針對一臺DHL20-1.25 WⅢ型角管式鏈條爐排燃煤鍋爐,在燃用非設計煤種時(shí)所產(chǎn)生的鍋爐出力降低、受熱面積灰嚴重等狀況,進(jìn)行了研究和分析,通過(guò)采取調整鍋爐的爐拱結構和爐排有效面積、增加二次風(fēng)和爐內飛灰分離裝置等改進(jìn)措施,保證了鍋爐的高效、穩定運行.

  1 鍋爐運行存在的問(wèn)題

  四川省宜賓五糧液集團有限公司從2001年開(kāi)始,陸續投運了14臺由上海四方鍋爐廠(chǎng)設計制造的DHL20- 1.25 WⅢ型角管式鏈條爐排燃煤蒸汽鍋爐,設計燃料為Ⅲ類(lèi)無(wú)煙煤(揮發(fā)分Vdaf<8%、灰分aar>20%).截至2007年,實(shí)際使用的燃料符合設計要求.從七年多的運行情況來(lái)看,鍋爐運行狀態(tài)穩定,各項指標均能達到設計值.從2008年開(kāi)始,鍋爐實(shí)際使用的燃料發(fā)生了很大的變化,新的煤種揮發(fā)分Vdaf<6.5%、灰分aar>35%,導致鍋爐運行熱效率大大降低,蒸發(fā)量無(wú)法滿(mǎn)足生產(chǎn)需要,主要表現在:① 燃料著(zhù)火困難,燃燒不充分,爐排跑紅火,灰渣含碳量高(最高時(shí)達15%);② 鍋爐經(jīng)過(guò)一個(gè)月運行后,在后爐拱上方、旗式對流受熱面、省煤器受熱面等處都會(huì )出現嚴重的積灰現象,鍋爐出力只能達到額定出力的60%左右,排煙溫度超過(guò)250 ℃,鍋爐熱損失情況十分嚴重,影響到除塵器等系統設備的安全運行.

  在這種情況下,只能在停爐后通過(guò)人工清灰的方式解決積灰問(wèn)題,嚴重影響了鍋爐的正常運行和供汽.該鍋爐結構如圖1所示.

  2 技術(shù)改造方案和措施

  燃料能否及時(shí)著(zhù)火,不僅取決于燃料本身的揮發(fā)分、水分、灰分、粒度等內在特性,還受到爐膛溫度、氧量等外界因素的影響.在燃料基本特性無(wú)法改變的情況下,只能通過(guò)調整外界因素的方法實(shí)現燃料的及時(shí)著(zhù)火;當燃料達到燃點(diǎn)溫度開(kāi)始著(zhù)火燃燒后,適當過(guò)量的空氣、足夠大的接觸面積、充足的燃燒時(shí)間將成為決定燃料能否充分燃燒和燃盡的關(guān)鍵因素,而這些關(guān)鍵因素與爐拱的結構形式以及爐排的長(cháng)度、有效面積、配風(fēng)方式、運轉速度有著(zhù)密不可分的關(guān)系.鍋爐對流受熱面的積灰受到鍋爐受熱面的布置方式、煙氣的流速、煙氣中灰分的含量、灰自身的粘結特性等多方面因素的影響.在無(wú)法改變灰自身的粘結特性的情況下,要避免由于鍋爐對流受熱面的大量積灰造成的鍋爐性能下降,只能從其它幾個(gè)方面入手,進(jìn)行相應的技術(shù)改造工作.

  針對鍋爐運行存在的實(shí)際問(wèn)題,結合鍋爐原有的結構和受熱面的布置形式,確定了圍繞新燃料及時(shí)著(zhù)火、充分燃燒和旗式對流受熱面積灰等問(wèn)題的技術(shù)改造方案,即:通過(guò)增加爐排有效面積及調整爐拱結構等措施優(yōu)化著(zhù)火、燃燒和燃盡;通過(guò)調整煙氣走向、受熱面結構等措施減少受熱面的積灰.

  2.1 調整爐拱結構,增大爐排長(cháng)度和有效面積

  鍋爐采用鱗片式鏈條爐排,由于新燃料的揮發(fā)分非常低,單靠燃料析出揮發(fā)分燃燒放出的熱量不能使新煤得到有效的預熱,無(wú)法達到燃料燃點(diǎn)溫度及時(shí)著(zhù)火,從而嚴重影響到燃料的充分燃燒和燃盡.

  近三十多年來(lái),有關(guān)科技人員就鏈條爐排和爐拱對不同燃料的適應性、爐拱對新煤的預熱和著(zhù)火所起的作用等進(jìn)行了系統的理論分析和大量的實(shí)驗,證實(shí)了爐拱的輻射并不是以鏡面反射為主,而是一個(gè)漫反射過(guò)程[2].爐拱的輻射與形狀無(wú)關(guān)而與爐拱的投影面積有關(guān),即爐拱覆蓋率.同時(shí)除爐拱的輻射作用外,高溫煙氣的沖刷和輻射對新煤(特別是著(zhù)火困難的燃料)的預熱和著(zhù)火也起著(zhù)重要的作用.劣質(zhì)無(wú)煙煤的特點(diǎn)是燃點(diǎn)較高不易點(diǎn)燃,反過(guò)來(lái)也影響爐膛溫度的升高和輻射傳熱的進(jìn)行[3].因此,為了使燃料進(jìn)入爐內后能及時(shí)著(zhù)火和充分燃燒,并與爐內煙氣有良好的混合,需要根據燃料的特性對現有的爐拱進(jìn)行重新設計.

  改造后的后拱在原有基礎上,降低后拱傾角和出口端高度,加大后拱長(cháng)度,后拱覆蓋率從0.631提高到0.776;前拱與之配合,增大前拱傾角和高度  ,適當降低前拱覆蓋率.主燃燒區域燃燒產(chǎn)生的熱量經(jīng)前、后爐拱反射后,大大強化了爐拱對新煤的熱輻射;為了增強高溫煙氣對新煤的沖刷和輻射,改造時(shí)后拱出口端高度從990 mm降低到900 mm,將后拱出口端的高溫煙氣速度提高10%左右(在額定負荷狀態(tài)下,煙氣流速可達到10 m·s-1左右),煙氣對新煤的沖刷和熱量輻射明顯強化,促使新煤在更短的時(shí)間內得到充分的預熱,實(shí)現及時(shí)著(zhù)火.爐拱改造前、后的結構分別如圖2、3所示,其中:A、B、C分別為前拱傾角、前拱中端傾角和后拱傾角;a為爐排有效長(cháng)度;b、c分別為前拱、后拱水平投影長(cháng)度;d為前拱中段水平投影長(cháng)度;e為前拱進(jìn)口段水平投影長(cháng)度;f為前拱中段高度;g為前拱高度;h為后拱出口端高度.

  在燃料達到燃點(diǎn)溫度開(kāi)始及時(shí)著(zhù)火燃燒后,燃料能否充分燃燒和燃盡將受到過(guò)量空氣系數、爐排面積、燃燒時(shí)間等因素的影響.采用較長(cháng)的爐排長(cháng)度、較大的爐排有效面積和較慢的爐排運轉速度將會(huì )延長(cháng)燃料在爐內的停留和燃燒時(shí)間,保證燃料能夠充分燃燒和燃盡.為節約改造成本,本次改造在保證燃料正常進(jìn)料的情況下,依舊利用原有的鏈條爐排,將分層煤斗及煤閘門(mén)向鍋爐前部移動(dòng)200 mm,使爐排有效長(cháng)度從原來(lái)的7 000 mm提高到7 200 mm,爐排有效面積從原來(lái)的26.60 m2提高到27.36 m2.爐拱改造前、后主要技術(shù)數據如表1所示.

  角管式鍋爐爐排采用統倉送風(fēng),爐排下方是一個(gè)等壓風(fēng)倉,沿爐排長(cháng)度方向設置了多個(gè)小調風(fēng)門(mén),由外面的手柄通過(guò)連桿可同時(shí)調節一組調節門(mén),使這些調節門(mén)沿爐排寬度方向的開(kāi)度相同.改造后的鍋爐運行時(shí),在實(shí)現燃料及時(shí)著(zhù)火的基礎上,通過(guò)調整爐排各風(fēng)門(mén)的一次配風(fēng)比例,將燃料在爐排上的主燃區向爐前移動(dòng)800 mm左右,這為燃料的充分燃燒和后續的完全燃盡提供了足夠的空間和時(shí)間.

  2.2 增加布置爐膛內二次風(fēng)

  二次風(fēng)作為組織爐膛內燃料燃燒的主要措施之一,首先能夠對燃料燃燒產(chǎn)生的上升氣流進(jìn)行擾動(dòng),在爐膛內造成強烈的旋渦,增加煙氣在爐膛的充滿(mǎn)度;其次,可延長(cháng)煙氣在爐膛內的流動(dòng)路程,使可燃氣體、細燃料顆粒得到較長(cháng)時(shí)間的停留,與空氣良好地混合,以便充分燃燒;最后,旋渦作用使煙氣中所夾帶的部分較大顆粒飛灰落到爐排上,從而減少了爐膛出口處煙氣所含的飛灰量,減少后續煙氣流程中受熱面的堵灰和磨損.

  為更有效地降低爐膛出口處的煙氣含灰量,本次改造在爐膛前、后拱上方增加了二次風(fēng)系統,前拱上方布置1排,后拱上方布置2排.二次風(fēng)噴嘴直徑40 mm,理論計算風(fēng)速40 m·s-1.改造后的二次風(fēng)可在不破壞爐排面上燃料燃燒的前提下,通過(guò)對上升煙氣產(chǎn)生強烈擾動(dòng),延長(cháng)煙氣在爐膛內的停留時(shí)間,這既能保證煙氣中未燃盡的灰粒和氣體充分燃燒,又能降低爐膛出口處煙氣中的含灰量.為了嚴格控制鍋爐的過(guò)量空氣系數,在鍋爐實(shí)際運行時(shí)將二次風(fēng)風(fēng)量控制在占鍋爐總風(fēng)量的10%~15%.此外,由于后拱拱背與改造前相比,長(cháng)度更長(cháng),傾斜角度更小,非常容易在該區域產(chǎn)生積灰現象,而新增的后拱二次風(fēng)具有很好的吹掃作用,可有效地防止該區域積灰現象的發(fā)生,保證該區域輻射受熱面的換熱效果.新增的二次風(fēng)系統布置示意圖如圖4所示.

  2.3 調整鍋爐煙氣走向

  由于新燃料含灰量非常高,造成爐膛出口煙氣中含有的灰粒濃度也非常高.實(shí)踐證明,如果不經(jīng)過(guò)預分離直接進(jìn)入管束密集的旗式對流受熱面和省煤器受熱面,在很短的運行周期內便會(huì )產(chǎn)生大量的積灰現象,嚴重影響受熱面的換熱和鍋爐的蒸發(fā)量.本次改造調整了鍋爐的煙氣走向,增加了沉降室,將鍋爐由原來(lái)的三回程變?yōu)樗幕爻?圖5為改造后鍋爐結構示意圖.煙氣從爐膛出口進(jìn)入沉降室,經(jīng)過(guò)初步沉降分離后通過(guò)擋板式分離器,再進(jìn)入旗式對流受熱面.

  具體改造措施有:

 。1) 在爐膛出口凝渣管后布置一個(gè)深為1 100 mm的沉降室通道,實(shí)現煙氣中的一部分灰粒在沉降作用下分離.通道內煙氣流向為自上而下,流速對沉降效果影響不大,但當煙氣從通道底部轉向時(shí),較高的流速可使煙氣中的灰粒受到較大的離心力作用產(chǎn)生分離沉降,有效地實(shí)現煙氣中灰粒的預分離.綜合考慮改造成本、鍋爐阻力等方面因素,將該段高溫煙氣流速設置為8 m·s-1.

 。2) 在旗式對流受熱面前兩排對流管束上布置不銹鋼擋板式分離器,進(jìn)一步降低煙氣中灰粒的濃度.不銹鋼擋板式分離器結構示意圖如圖6所示.同時(shí)在沉降室底部增加一組排灰口,煙氣中預先分離出的灰可從排灰口排出.排灰口外接螺旋式輸送機,在連續出灰的同時(shí),可實(shí)現鍋爐的密封.

 。3) 將布置旗式受熱面的通道深度從原來(lái)的1 300 mm調整到1 100 mm,通道內橫向沖刷受熱面的煙氣流速從6.0 m·s-1提高到7.1 m·s-1,以在確保受熱面不發(fā)生磨損的情況下,減少旗式受熱面管子的積灰.

 。4) 將旗式受熱面管子的縱向節距由原來(lái)的90 mm調整到120 mm,可避免管子間的積灰從而發(fā)生搭橋現象.

  通過(guò)上述改造,雖然煙氣流動(dòng)的方向發(fā)生變化,但對旗式對流受熱面的換熱沒(méi)有影響;對省煤器受熱面來(lái)說(shuō),由原來(lái)的順流換熱改變?yōu)槟媪鲹Q熱,換熱效果增強.

  3 技術(shù)改造實(shí)施效果

  首期改造的兩臺鍋爐在完工后3個(gè)多月試運行期間,通過(guò)合理調整鍋爐的一、二次配風(fēng)以及燃料層厚度和爐排轉速,當燃料進(jìn)入爐排后,在距離前拱根部200 mm處開(kāi)始迅速著(zhù)火,在主燃燒區域燃燒工況穩定,在燃盡區域實(shí)現燃料完全燃燒和燃盡.鍋爐能夠連續滿(mǎn)負荷正常穩定運行,排煙溫度始終能穩定在140 ℃左右.鍋爐改造后熱工能效測試結果如表2所示.由表2可知,鍋爐實(shí)際蒸發(fā)量達到20.8 t·h-1,超過(guò)額定蒸發(fā)量;爐渣可燃物含碳量為8.3%,排煙溫度140.7 ℃和熱效率81.12%等指標均滿(mǎn)足相關(guān)法規和標準的要求.

  在鍋爐運行過(guò)程中,旗式對流受熱面下方新增的排灰口處有大量的灰排出,平均灰量約為60 kg·h-1,證明增加沉降室通道和擋板式分離器的措施非常有效.經(jīng)過(guò)12個(gè)月連續運行后,進(jìn)行了常規停爐檢查,在原來(lái)容易積灰的后爐拱上方、旗式對流受熱面、省煤器受熱面等處,均未發(fā)現嚴重的積灰情況,旗式對流受熱面也未發(fā)現由于煙速提高而帶來(lái)的磨損現象.據此,對其余12臺鍋爐按同樣的技術(shù)方案實(shí)施了改造,取得了十分可觀(guān)的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益.

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