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風(fēng)機節電降損管理的論文

時(shí)間:2024-08-26 16:14:44 管理畢業(yè)論文 我要投稿
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風(fēng)機節電降損管理的論文

  摘要:通過(guò)對國華神木公司引送風(fēng)機設計、運行工況的數據分析,得出引送風(fēng)機電耗大,效率低的問(wèn)題,論證了引送風(fēng)機節電降損的幾種改造方案及其可行性,并針對國華神木公司具體情況進(jìn)行分析,提出了引送風(fēng)機改造的可行性建議方案。

風(fēng)機節電降損管理的論文

  關(guān)鍵詞:引送風(fēng)機節電降損

  0引言

  國華神木發(fā)電有限公司裝機2×100MW,2000年正式投運以來(lái),通過(guò)不斷治理,機組安全可靠性已穩步提高,隨之“節電降損”這一運行經(jīng)濟性方面的提升措施也開(kāi)始啟動(dòng)。眾所周知,在發(fā)電廠(chǎng)中最可行最有效的節電措施就是降低廠(chǎng)用電,而發(fā)電廠(chǎng)輔機的經(jīng)濟運行,又直接關(guān)系到廠(chǎng)用電率的高低。

  通過(guò)對運行資料進(jìn)行統計分析,該公司廠(chǎng)用電率為9%左右,相對較高。資料顯示,現代電站鍋爐,風(fēng)機的耗電約占發(fā)電機組廠(chǎng)用電的25%~30%,而該公司僅鍋爐送吸排三大風(fēng)機就占廠(chǎng)用電率40%以上,所以具有巨大的節電潛力。據估算,僅提高引送風(fēng)機運行效率的節能潛力可達1000kW以上,可降低廠(chǎng)用電的6%~7%;

  為了適應機組進(jìn)一步降低廠(chǎng)用電率的需要,該公司組織進(jìn)行了2號爐的引送風(fēng)機的熱態(tài)試驗,以掌握該鍋爐所配套的引送風(fēng)機及其管路中的運行參數,作為經(jīng)濟性評價(jià)和改進(jìn)的依據,現將試驗的設備狀況,測試結果分析和建議改造方案介紹如下。

  1設備狀況

  1.1設計參數

  機組每臺鍋爐配置引送風(fēng)機各兩臺。

  1.1.1引風(fēng)機參數

  型號:Y4-2×73-NO.25F;全壓:3.9kPa;額定轉速:730r/min;額定流量:461210m3/h;進(jìn)口尺寸:3250mm×1500mm;出口尺寸:2250mm×1625mm。配電動(dòng)機型號:YFD560-897.9A;額定轉速:750r/min;額定功率:800kW;額定電壓:6000V。

  1.1.2送風(fēng)機參數

  型號:G4-73-N22F;全壓:6.08kPa;額定轉速:960r/min;額定流量:302400m3/h;進(jìn)口尺寸:2860mm×1320mm;出口尺寸:1980mm×1430mm。配電動(dòng)機型號:YFD500-692.3A;額定轉速:990r/min;額定功率:800kW;額定電壓:6000V。

  滿(mǎn)負荷時(shí)風(fēng)機設計參數見(jiàn)表1。

  1.2運行情況

  1.2.1額定負荷實(shí)際運行(目前運行方式)

  額定負荷下實(shí)際運行時(shí)測得的引送風(fēng)機參數見(jiàn)表2。

  1.3測試情況

  1.3.1額定負荷實(shí)際需求(目前運行方式)

  根據目前運行方式對額定負荷下進(jìn)行測試計算得到的引送風(fēng)機所需的功率如表3。

  1.3.2引送風(fēng)機節能潛力

  根據表2、表3可計算得到引送風(fēng)機的節能潛力如表4。

  2測試結果分析

  通過(guò)以上設計、運行及測試數據分析發(fā)現,目前引送風(fēng)機均運行在設計高效工況點(diǎn)以外,表現在以下幾個(gè)方面:

  (1)鍋爐排煙溫度偏離風(fēng)機設計溫度35℃左右;

  (2)引送風(fēng)機設計點(diǎn)遠離實(shí)際運行工況點(diǎn),造成入口調節擋板節流損失過(guò)大。

  節電潛力可從以下方面考慮:

  (1)通過(guò)試驗,可以看出引送風(fēng)機目前條件下單臺風(fēng)機可以帶70%負荷以上。隨著(zhù)風(fēng)機可靠性的不斷提高,鍋爐低負荷穩燃技術(shù)的不斷進(jìn)步,大型鍋爐最低不投油穩燃負荷已可以降至30%BMCR,從節電的觀(guān)點(diǎn)看,單臺風(fēng)機現在一般都按50%負荷設計。

  (2)管道阻力低于同類(lèi)型100MW機組的管道阻力,其主要原因是煙風(fēng)道按200MW機組配套且采用的是電除塵器而非水膜除塵器。

  (3)煙囪高度高,自拔力大,可以減少引風(fēng)機出力。

  (4)煙道漏風(fēng)小,引風(fēng)機前氧量?jì)H為3.8%,其主要原因是采用了管式空氣預熱器。

  (5)通過(guò)改造引送風(fēng)機提高其運行全壓和效率,將因擋板節流而浪費的耗功降至最低。

  (6)通過(guò)現場(chǎng)試驗及重新設計計算,初步確定引送風(fēng)機的合理參數如表5。

  3節電降損方案分析

  3.1送風(fēng)機改造方案

  按設計煤種計算出送風(fēng)風(fēng)量裕度=1.1,權衡后風(fēng)量按設計煤種取理論計算值為72.6kg/s(217800m3/h)。

  額定負荷時(shí)送風(fēng)管阻為3407Pa,則折算后管阻為3877Pa(已考慮溫度及大氣壓的影響),風(fēng)壓余量取為1.16,則設計管阻4500Pa;

  從測試的結果看,二次風(fēng)壓大(2800Pa左右),完全可以降下來(lái),根據經(jīng)驗可降至1500Pa左右,至于二次風(fēng)壓降低對爐內燃燒造成的影響,這只是燃燒調整問(wèn)題。從這個(gè)角度看,風(fēng)壓還可以再降低。壓頭裕度大于1.16。

  送風(fēng)機改造方案可確定為更換風(fēng)機或變頻改造,方案實(shí)施后電機耗電約360kW。

  方案一:更換與機組匹配的送風(fēng)機,可以選小一號的G4-73-N0.20F型送風(fēng)機,其額定參數如表6。

  方案一的節電效益:

  節電系數0.7

  省耗功率120kW

  實(shí)際耗功400kW

  風(fēng)機年運行小時(shí)數7000h

  年節電588MWh

  電價(jià)0.302元/kWh

  效益17.76萬(wàn)元

  送風(fēng)機本體設備購置費用約15萬(wàn)元,電機購置費用約15萬(wàn)元,安裝材料及其它綜合費用約10萬(wàn)元,兩年即可收回投資費用。

  方案二——變頻改造其節電效益如下:

  變頻器設備購置費用約130萬(wàn)元(進(jìn)口180萬(wàn)元),安裝材料及其它綜合費用約20萬(wàn)元,變頻前電機、開(kāi)關(guān)更換等隱性開(kāi)支約30萬(wàn)元,約5~6年左右即可收回投資費用。

  3.2引風(fēng)機改造方案

  3.2.1方案之一:更換低轉速電機

  該方案實(shí)施后,在測試條件下,電機轉速580r/min左右時(shí)即可滿(mǎn)足需要,電機耗功低于338kW,投資少,見(jiàn)效快,節電效果明顯,安全裕量小。

  隨著(zhù)機組老化,漏風(fēng)率增加,煤質(zhì)變差等因素的出現,可能發(fā)生出力不足現象。

  本方案除電機需改造外,其它部件均不改動(dòng),原電機基礎無(wú)需改動(dòng),可以根據現有風(fēng)機情況,制作配套電機。單臺電機成本大約在15萬(wàn)人民幣。

  實(shí)施方案要求:

  空氣預熱器、電除塵等漏風(fēng)率要嚴格控制在目前水平;額定負荷時(shí)引風(fēng)機前氧量不高于5;確保電機轉速不低于580r/min、功率500kW,選購高效安全可靠與引風(fēng)機匹配的的電機。

  節電效益如下:

  節電系數0.6

  省耗功率136kW

  實(shí)際耗功360kW

  風(fēng)機年運行小時(shí)數7000h

  年節電1320MWh

  電價(jià)0.302元/kWh

  效益39.86萬(wàn)元

  電機成本

  單速15萬(wàn)元

  雙速30萬(wàn)元

  可見(jiàn),不到半年就可收回成本。

  3.2.2方案之二:更換為雙速電機

  將現有的引風(fēng)機更換為雙速電機(580r/min和740r/min)。

  本方案除電機需改造外,其它部件均不改動(dòng),原電機基礎無(wú)需改動(dòng),可以根據現有風(fēng)機情況,制作配套電機。單臺雙速電機成本大約在30萬(wàn)人民幣。

  增加一檔轉速,是考慮到空氣預熱器、電除塵等漏風(fēng)惡化和單臺風(fēng)機帶70%負荷能力等因素。

  本方案投資少,見(jiàn)效快,節電效果明顯,安全裕量大,不到1年即可收回投資費用。

  3.2.3方案之三:變頻改造

  從發(fā)展趨勢看,變頻調節方式為最佳調節方式。變頻調節在國外已廣泛應用,在國內也逐漸推廣。國內410t/h鍋爐風(fēng)機應用變頻技術(shù)的電廠(chǎng)有花園發(fā)電廠(chǎng)、四川華鎣山發(fā)電廠(chǎng)、佳木斯熱電廠(chǎng)、四川高壩發(fā)電廠(chǎng)、山東龍口發(fā)電廠(chǎng)等,從使用效果看,都令人滿(mǎn)意。在年度負載曲線(xiàn)和燃料費用正確配合的情況下,4~7年即可收回投資費用,各項目的投資回收年數主要取決于燃料成本、年/日負荷曲線(xiàn)、是否采用滑壓運行、風(fēng)機的運行性能、機組煙風(fēng)系統漏風(fēng)情況等。

  根據試驗結果合理選取變頻器功率,也可以進(jìn)一步降低改造成本。

  本方案的優(yōu)點(diǎn):安裝簡(jiǎn)便、見(jiàn)效快、節電效果顯著(zhù)、安全裕量大;調速范圍廣、調整特性曲線(xiàn)平滑,可以實(shí)現連續平穩的調速,可以獲得其它調速方式無(wú)法比擬的節能效果。

  變頻器設備購置費用約130萬(wàn)元(進(jìn)口約180萬(wàn)元),安裝材料及其它綜合費用約20萬(wàn)元。變頻前電機、開(kāi)關(guān)更換等隱性開(kāi)支約30萬(wàn)元,約5~6年左右即可收回投資費用。

  3.3鍋爐節電降損的其他有效手段

  對可能影響風(fēng)機經(jīng)濟運行的不利因素進(jìn)行全方位抑制和優(yōu)化,如改善鍋爐的燃燒狀況,降低飛灰和大渣可燃物;降低空氣預熱器漏風(fēng),進(jìn)行煙風(fēng)道查漏;鍋爐參數壓紅線(xiàn)運行,制粉系統優(yōu)化,降低二次風(fēng)壓,減少二次風(fēng)門(mén)的阻力;將不必要的阻力元件拆除,對管阻比重大但可以阻力降低的元件進(jìn)行改造等等,都是節電降損的有效手段。

  4結論

  通過(guò)上面對引送風(fēng)機節電改造方案的分析,結合公司目前調峰幅度小,機組全年運行達8000h的實(shí)際情況,我們認為宜采取更換風(fēng)機和電機的方案。此方案具有投資少、工期短、不影響原來(lái)的運行方式的優(yōu)點(diǎn)。

  如實(shí)施改造時(shí)網(wǎng)上負荷供大于求,運行情況變?yōu)闄C組負荷調節頻繁,長(cháng)期低負荷運行時(shí),可采用變頻調速方案。但應注意的問(wèn)題有:

  (1)低壓變頻調速,應用已很廣泛、很成熟且效果非常顯著(zhù)。而高壓變頻調速在發(fā)電廠(chǎng)大容量風(fēng)機上的使用相對較少,在電廠(chǎng)運行的隱患和問(wèn)題有沒(méi)有充分暴露?我們認為有待考驗。

  (2)改造時(shí)使用國產(chǎn)高壓變頻器還是進(jìn)口變頻器?現在高壓變頻器的原理又有幾種,到底哪一種可靠性最高,最適合本電廠(chǎng)?需要慎重研究和抉擇。

  (3)現國產(chǎn)6kV電機綜合保護在抗干擾方面本來(lái)就相對薄弱,而高壓變頻器要產(chǎn)生一定的諧波是必然的,對6kV廠(chǎng)用保護和廠(chǎng)用計量到底能產(chǎn)生多大影響,會(huì )不會(huì )導致保護誤動(dòng)和計量偏差過(guò)大需要澄清。

  總之,隨著(zhù)電力行業(yè)改革的不斷深化,廠(chǎng)網(wǎng)分家、競價(jià)上網(wǎng)等政策的逐步實(shí)施,我們認為重視并加強節電降損工作,積極引進(jìn)、推廣先進(jìn)技術(shù),應用先進(jìn)工藝設備,不斷加大技術(shù)創(chuàng )新和技術(shù)改造的力度,降低廠(chǎng)用電率,從而降低發(fā)電成本提高上網(wǎng)電價(jià)競爭力,必將成為各發(fā)電廠(chǎng)所努力追求的目標。

  參考文獻

 。1]吳民強.泵與風(fēng)機節能技術(shù)問(wèn)答[M].北京:中國電力出版社.

 。2]車(chē)長(cháng)源.鍋爐風(fēng)機節能技術(shù)[M].北京:中國電力出版社.[

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