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數控機床特殊故障的排除分析論文

時(shí)間:2025-10-08 19:09:28 數控畢業(yè)論文

數控機床特殊故障的排除分析論文

  摘要:在數控機床的使用過(guò)程中,出現故障,有些比較直觀(guān),而有些比較特殊,針對幾個(gè)特殊故障進(jìn)行分析,解決。

數控機床特殊故障的排除分析論文

  關(guān)鍵詞:干擾;參考點(diǎn);亂扣;EG;壓力檢測

  引言

  隨著(zhù)數控機床的普及,對數控機床的維修人員的要求也越來(lái)越高,在維修中遇到一些問(wèn)題,如不能及時(shí)解決,會(huì )影響正常的生產(chǎn)任務(wù),故維修人員需具有豐富的理論知識及維修經(jīng)驗,才能及時(shí)排除數控機床的故障。下面介紹幾個(gè)所遇到的問(wèn)題和解決辦法。

  1、SP1241D/A變換器異常報警

  1.1故障現象機床在運行過(guò)程中,出現SP1241D/A變換器異常報警,機床停止運行,按下“復位”鍵,報警不能消除,斷電再上電,報警消除,再繼續運行,有時(shí)又出現此報警。

  1.2故障分析及解決辦法機床采用FANUC0i-D數控系統,出現此報警首先查找FANUC0i-D維修手冊,內容為模擬主軸控制用的D/A變換器異常。分析此故障是不定時(shí)出現,像是干擾引起,懷疑是變頻器運行產(chǎn)生的干擾,本機是數控系統輸出模擬主軸信號到東芝變頻器控制變頻電機驅動(dòng)主軸運轉。在MDI方式下輸入M03S100(主軸正轉)指令,按下循環(huán)啟動(dòng)按鈕,刀具沒(méi)有轉動(dòng),報警出現,反復試了多次,都是如此。又在MDI方式下輸入S100指令(無(wú)M03),只讓系統發(fā)出模擬量,不讓變頻器運行,結果報警同樣出現,反復試驗多次后排除變頻器的干擾,由此判斷可能有不確定干擾造成的,模擬主軸控制線(xiàn)路可能性大,經(jīng)檢查發(fā)現系統接口到變頻器的傳送模擬量所用電纜沒(méi)有使用屏蔽電纜,隨更換成兩芯屏蔽電纜,再將屏蔽層做接地處理,再次啟動(dòng)主軸操作,無(wú)報警產(chǎn)生,整機運行,也無(wú)報警,故障排除。

  2、關(guān)機后再次開(kāi)機加工工件時(shí),刀具進(jìn)刀位置不對

  2.1故障現象一臺加工壓縮機轉子的銑床,開(kāi)機加工工件,刀具軸向加工工件進(jìn)給時(shí),發(fā)現刀具不能進(jìn)到關(guān)機前切削的槽里面,如果按照程序指令進(jìn)到位工件就報廢了。2.2故障分析及解決辦法首先確認加工程序是否有誤,檢查程序,程序正確;懷疑工件旋轉軸(C軸)有問(wèn)題,反復執行回零,看每次回零零位是否在同一個(gè)位置,結果發(fā)現,零位不在同一個(gè)位置,由此判斷是機床關(guān)機后再開(kāi)機執行回零后,C軸的零位(參考點(diǎn))不對引起的。檢查C軸伺服電機聯(lián)軸節、各級傳動(dòng),沒(méi)有發(fā)現問(wèn)題,回想前幾天連接在C軸上的外置編碼器損壞,沒(méi)有備件,暫時(shí)將C軸的控制由全閉環(huán)改為半閉環(huán)控制,改動(dòng)了一些系統參數,懷疑參數有誤,檢查有關(guān)參數,發(fā)現C軸的NO.1821(參考計數器容量)數值錯誤,是全閉環(huán)時(shí)的值,將其改為半閉環(huán)的值,再次執行回零,關(guān)機再開(kāi)機,反復試,C軸每次回零都在同一位置,進(jìn)行工件切削,故障現象解決。

  3、機床試切新品種工件時(shí),出現“亂扣”現象

  3.1故障現象一臺滾齒機,試切新品種工件,在二次進(jìn)刀時(shí)調節主軸速度倍率開(kāi)關(guān),齒輪出現“亂扣”。

  3.2故障分析及解決辦法切削新品種是15齒的直齒齒輪,分三次進(jìn)刀,第一次進(jìn)刀切削工件是15齒,第二次進(jìn)刀需要提高主軸的轉速,切削時(shí)發(fā)現齒數不對即“亂扣”了,觀(guān)察切削過(guò)的齒,發(fā)現齒數增加了,檢查程序,此時(shí)主軸轉速330rpm,齒數為15齒,程序沒(méi)有錯誤,齒數增加說(shuō)明主軸轉動(dòng)時(shí)工件軸轉得慢了,此機床采用西門(mén)子828D數控系統,使用了電子齒輪EG功能,主軸為主導軸,工件軸(C軸)為跟隨軸,主軸帶動(dòng)C軸運轉,按照傳動(dòng)關(guān)系主軸速度330rpm時(shí),C軸應該每分鐘轉7920°(330/15*360=7920),查看C軸轉速為7200°/分,確定C軸轉得慢了,又將主軸速度提高,按照傳動(dòng)關(guān)系,C軸的轉速也應該提高,但觀(guān)察發(fā)現,C軸速度一直保持不變,懷疑是C軸的最高速度被限制,查看828D數控系統手冊,參數NO.32000最高軸速度,C軸的設定值是20rpm,C軸的伺服電機額定轉速為2000rpm,電機與C軸傳動(dòng)比為1:10,那么此軸的最高軸速度是200rpm,此參數設定錯誤,更改此參數,再切削,“亂扣”現象消除。分析之前切削沒(méi)有出現“亂扣”現象,是因為主軸速度一直在300rpm以下,在300rpm時(shí),C軸每分鐘轉7200°,剛好在C軸的最高速度范圍內,當主軸速度為330rpm以上時(shí),C軸的速度被限制了,跟不上主軸的速度了,所以出現“亂扣”現象。

  4、機床不能開(kāi)啟循環(huán),刀具不能旋轉

  4.1故障現象一臺轉子銑床,在切削過(guò)程中,刀具軸退出工件后刀具停止了運轉,再開(kāi)動(dòng)循環(huán)不能啟動(dòng),手動(dòng)方式銑刀也不能轉動(dòng)。

  4.2故障分析及解決辦法看機床的報警信息,機床顯示“2003銑頭潤滑壓力低”報警,查看隨機說(shuō)明書(shū),此報警表示銑頭潤滑壓力低了,請檢查銑頭潤滑壓力或流量開(kāi)關(guān)。按照說(shuō)明書(shū)的介紹檢查潤滑泵站,潤滑油充足,不存在缺油的問(wèn)題,而且潤滑泵工作正常,壓力正常。查看潤滑管路,發(fā)現潤滑管路上有一個(gè)流量開(kāi)關(guān),按照說(shuō)明書(shū)介紹此流量開(kāi)關(guān)是用來(lái)檢測油路是否有油,當油管有油時(shí),油壓頂住流量開(kāi)關(guān),使此開(kāi)關(guān)信號置“1”,當油管沒(méi)有油時(shí),流量開(kāi)關(guān)松開(kāi),使此開(kāi)關(guān)信號置“0”。此機床控制采用FANUC0i-MD數控系統,流量開(kāi)關(guān)的輸入信號是X9.3,打開(kāi)系統PLC診斷畫(huà)面,此信號為0。因為排除了油路的可能性,估計是流量開(kāi)關(guān)損壞了,檢查發(fā)現是流量開(kāi)關(guān)的開(kāi)關(guān)點(diǎn)損壞了,有潤滑油也不能將開(kāi)關(guān)觸點(diǎn)接通,更換流量開(kāi)關(guān),再啟動(dòng)機床,機床恢復正常。信號說(shuō)明:R215.0刀具正轉M03代碼;X36.0循環(huán)啟動(dòng)按鈕;X41.0刀具啟動(dòng)按鈕;X41.2刀具停止按鈕;G7.2自動(dòng)運行啟動(dòng)信號。(與此故障無(wú)關(guān)信號刪除)針對此故障,分析PLC的控制,在自動(dòng)運行時(shí),流量開(kāi)關(guān)的信號X9.3如果置“0”,經(jīng)過(guò)(SUB24)TMRB1的延時(shí),中間繼電器R400.1接通,其常開(kāi)點(diǎn)閉合,接通了G066.4(報警回退信號),使機床的刀具軸退出了加工的工件,F65.4(報警回退完成信號)的常閉接點(diǎn)斷開(kāi),R217.1失電使Y0.6(刀具運轉信號輸出)斷電,刀具停止了運轉;在手動(dòng)方式下流量開(kāi)關(guān)的信號X9.3置“0”后,R217.0失電使Y0.6斷電,刀具在手動(dòng)方式下也不能運轉。

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