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生物膜MBR反應器處理市政污水的試驗研究論文
摘 要:采用生物膜MBR反應器處理市政污水的試驗研究,依托遼陽(yáng)污水處理廠(chǎng)進(jìn)行市政污水的實(shí)驗,針對生活污水,探索此運行方式的可行性,并考察不同污泥濃度條件下膜通量的維持情況。試驗結果表明:整個(gè)系統出水穩定,水質(zhì)良好,符合《城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準》GB 18918-2002中一級標準的A標準且具有較強的抗沖擊負荷能力。
關(guān)鍵詞:提標改造;生物膜MBR反應器;市政污水;
前言
遼陽(yáng)市中心區污水處理廠(chǎng)2004年10月正式運行。污水處理廠(chǎng)設計規模為20萬(wàn)m3/d,采用前置厭氧段的普通曝氣活性污泥法,出水執行《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)二級排放標準。污水經(jīng)過(guò)二級處理后通過(guò)南排明渠排入下游的柳壕河。遼陽(yáng)市決定對污水處理廠(chǎng)進(jìn)行升級改造,以減少城市污水排放對南排明渠、柳壕河及太子河造成的污染,提出要求于2009年7月1日起,省內所有市級污水處理廠(chǎng)均執行《城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準》GB 18918-2002中一級標準的A標準。
本項目試驗采用膜生物反應器(MBR)技術(shù),依托遼陽(yáng)市中心污水處理廠(chǎng)進(jìn)行,通過(guò)本工程的實(shí)施和研究,較系統地總結并提出膜生物反應器處理技術(shù)處理遼陽(yáng)城市污水的應用,滿(mǎn)足不斷提高的水質(zhì)排放標準,為遼陽(yáng)市中心廠(chǎng)污水處理乃至全國市政污水處理廠(chǎng)的升級改造和新建提供技術(shù)支持,從而為污水處理和生態(tài)環(huán)境的改善帶來(lái)良好的社會(huì )和經(jīng)濟效益。
1 工藝進(jìn)水水質(zhì)及流程
1.1 水質(zhì)
試驗進(jìn)水水質(zhì)以遼陽(yáng)污水廠(chǎng)近年來(lái)進(jìn)水水質(zhì)平均值,并參考相關(guān)規范要求確定。
進(jìn)水水質(zhì)
1.2 工藝流程
根據遼陽(yáng)污水廠(chǎng)現有工藝流程,試驗選用A2/O與MBR結合的工藝,工藝流程如下:
預處理后市政廢水→厭氧區 → 缺氧區 → 好氧區 → 膜區 → 產(chǎn)水箱
1.3 工藝參數
1.3.1 A2/O系統設計參數
試驗裝置由多相組合膜生物反應器和移動(dòng)式中央控制室組成,兩個(gè)外形尺寸為6m*1.1m*2m(長(cháng)×寬×高)的反應器,其內部分格,厭氧段尺寸為3.5m*1.1m*2m(長(cháng)×寬×高),好氧一段尺寸為6m*1.1m*2m(長(cháng)×寬×高),中間沉淀段尺寸為2m*1.1m*2m(長(cháng)×寬×高);好氧二段及膜分離段尺寸為6m*1.1m*2m(長(cháng)×寬×高)。
其中:厭氧段容積:7.7m3;中沉池容積:4.4m3;好氧區容積:25m3;膜區容積:1.5m3。
1.3.2 MBR系統運行參數
膜材質(zhì):PVDF
膜孔徑:0.1μm
通量:8-14 L/m2h
產(chǎn)水時(shí)間:8min
停止時(shí)間:1min
上層膜架、下層膜架各設一根均勻曝氣管;下層膜架多設一根震蕩吹掃曝氣管。污泥回流比:1~3倍回流至曝氣池
2 影響系統運行的指標分析
選取污水處理廠(chǎng)運行開(kāi)始后半年為一個(gè)周期的運行數據進(jìn)行分析,影響該系統正常運行的兩個(gè)重要指標分別是污泥濃度(MLSS)與跨膜壓差(TMP)。
2.1 MLSS的變化
好氧池與MBR池中MLSS的變化。我們可以看出,好氧池與膜池污泥濃度同步變化但始終低于膜池,在為期半年的運行周期中,污泥濃度的變化可分為四個(gè)階段。第一階段,勻速增長(cháng)期,為了保證膜池中有較高的污泥濃度,通過(guò)控制排泥量使污泥濃度穩步增加,經(jīng)過(guò)兩個(gè)多月的穩定運行后,MLSS達到10 000 mg/L左右;第二階段穩定期,當膜池的污泥濃度達到要求數值時(shí),即進(jìn)入相對穩定的一段時(shí)期;第三階段,快速增長(cháng)期,減小排泥量,使污泥濃度快速增長(cháng)達到較高數值;第四階段,衰退期,降低污泥濃度至一定數值。
2.2 TMP的變化
TMP是隨著(zhù)時(shí)間的變化情況。運行初期,TMP在最初的1個(gè)多月增加較快,隨著(zhù)通量的不斷提高,TMP因為膜的截留吸附作用也快速上升;此后,TMP穩定在40~50 kPa,這一階段,通量會(huì )明顯降低,原因是膜的綜合污染,膜的堵塞是造成通量降低的主要因素。
3 組合工藝對污染物的去除效果分析
3.1COD的去除情況
裝置COD去除曲線(xiàn)如下圖(mg/L):
由數據表及曲線(xiàn)圖可以看出,試驗期間,進(jìn)水的COD在250~500mg/L之間,350mg/L左右居多,出水COD在40~50mg/L之間,40mg/L左右居多,COD的穩定去除率在87%左右。
3.2 膜性能考察
在試驗期間膜的通量非常穩定,未見(jiàn)過(guò)膜壓差上升,出水泵頻率始終維持在22Hz以下,肉眼觀(guān)測也未見(jiàn)膜表面有明顯的污染情況。
4 結論
1)試驗裝置的在試驗期間,系統運行平穩,出水水質(zhì)良好——優(yōu)于試驗預期的目標水質(zhì);
2)試驗中水解酸化徹底、硝化、反硝化過(guò)程進(jìn)行完全,COD、氨氮、磷及色度等污染物的去除效果明顯,具有較高的去除率;
3)生化系統啟動(dòng)較快,生物種群豐富;
4)試驗所采用的工藝流程及運行參數非常適合遼陽(yáng)污水處理廠(chǎng)的污水處理。
參考文獻:
[1]楊琦,尚海濤,楊春,等.A/O—MBR工藝處理城市污水的研究中國給水排水,2006,22(7):101~104
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