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大型液化石油氣氣化站運行管理模式的探討

時(shí)間:2024-06-15 02:55:13 理工畢業(yè)論文 我要投稿
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大型液化石油氣氣化站運行管理模式的探討

一、概況

  深圳市從一九八二年開(kāi)始,借鑒和移植香港地區小區氣化的經(jīng)驗,采用了投資省、見(jiàn)效快的城市氣化途徑一—液化石油氣小區中央氣化管道供氣方式,以適應深圳這個(gè)現代化城市的建設需求,在《全面規劃,分區建設,逐步聯(lián)網(wǎng),逐步實(shí)現石油氣供應管道化》的方針指引下,十多年來(lái)已先后建成了羅湖、濱河、木頭龍、百花、東樂(lè )、蓮花、金湖、羅芳、南油等十多個(gè)中央氣化站,為特區內30多萬(wàn)居民和公福用戶(hù)提供著(zhù)優(yōu)質(zhì)的氣源。隨著(zhù)深圳燃氣管網(wǎng)的建設和發(fā)展,相對獨立的小區氣化站逐步聯(lián)網(wǎng)運行,1998年大型液化石油氣氣化站羅芳氣化站投產(chǎn)后,十多個(gè)中央氣化站先后退出運行,深圳市管道燃氣事業(yè)進(jìn)入了一個(gè)新時(shí)代—大燃氣聯(lián)網(wǎng)供氣時(shí)代。

二、羅芳氣站簡(jiǎn)介

  羅芳氣化站是目前國內規模最大、自動(dòng)化程度最高的液化石油氣氣化站,該站的設計采用了花園式氣化站的新概念,羅芳氣站原設計供氣能力為20萬(wàn)戶(hù),根據目前的運行狀況,我們認為該站的供氣能力可達到50萬(wàn)戶(hù)左右,該站共由以下七個(gè)部分組成:

1、罐區:羅芳氣站罐區采用六個(gè)100立方米地下罐儲存液化石油氣,最大儲氣能力為285噸;

2、卸車(chē)臺:有四個(gè)卸車(chē)位,可同時(shí)對四部氣槽車(chē)進(jìn)行卸氣;

3、壓縮機房:配有兩臺美國產(chǎn)CORKEN--69l壓縮機;

4、氣化爐區:配有四臺美國產(chǎn)RANSoME ID--2500明火水浴式氣化爐,單臺氣化能力為4.8噸/小時(shí);

5、配電區: 由市電和自備電兩部分組成,自備發(fā)電機容量為90千伏安;

6、消防區: 由一個(gè)600立方米的消防水池和兩臺流量為100立方米/小時(shí)的消防水泵組成;

7、控制中心:是羅芳氣站的核心部位,羅芳氣站采用現代化的計算機監控系統對整個(gè)氣站運行操作進(jìn)行控制,站內每個(gè)重要工藝參數都通過(guò)二次儀表傳送到控制主機上,坐在控制主機前就能觀(guān)測到氣站運行情況,并且能夠通過(guò)主機控制儲罐上的閥門(mén)、壓縮機、氣化爐,該系統具有強大的預警功能,氣站運行時(shí)任何環(huán)節出現細小偏差,主機就會(huì )報警,并自動(dòng)切換到報警畫(huà)面,氣站工作人員可根據報警畫(huà)面的提示采取相應的措施對出現的問(wèn)題進(jìn)行處理。羅芳氣站的自動(dòng)化程度非常高,除了卸氣時(shí)需要人工駁接膠管及開(kāi)起槽車(chē)上的閥門(mén)外,其他的任何運行操作都由計算機來(lái)完成,卸氣時(shí)計算機會(huì )自動(dòng)判斷各儲罐液位的高低,然后選擇其中液位最低的罐,自動(dòng)打開(kāi)該罐的進(jìn)液閥,進(jìn)行卸氣,當進(jìn)液罐的液位達到85%時(shí),進(jìn)液閥會(huì )自動(dòng)關(guān)閉,再選第二個(gè)液位最低的罐進(jìn)行卸氣;供氣時(shí)計算機會(huì )首先選擇液位最高的罐進(jìn)行供氣,當供氣罐的液位降到5%時(shí),出液閻自動(dòng)關(guān)閉,然后再選第二個(gè)液位最高罐進(jìn)行供氣。羅芳氣站計算機監控系統不僅能夠控制氣站的供氣運行,還能夠自動(dòng)記錄氣站運行工藝參數的歷史數據,如各個(gè)儲罐每小時(shí)的液位、壓力等,甚至能夠自動(dòng)統計每小時(shí)、每天、每月、每年的供氣量.由于羅芳氣化站自動(dòng)化程度高,所要求的工作人員也很少,我們只為該站配備了八名工作人員,從而大大降低了運行費用。羅芳氣站的所有運行數據都通過(guò)公司的內部網(wǎng)絡(luò )傳送到公司的主服務(wù)器,公司各級領(lǐng)導都可在各自的辦公室的電腦里調閱。

三、羅芳氣站的運行管理

  盡管羅芳氣站設計最優(yōu)化,選用了最好設備,但在投產(chǎn)初期我們還是遇到不少難題,通過(guò)一段時(shí)間的摸索,我們采取有效措事一一克服了該氣站運行中出現的問(wèn)題,并摸索到一些新的管理經(jīng)驗。

l、氣化爐負荷不均

  羅芳氣站原設計是一臺氣化爐出口配一個(gè)調壓器,這種設計是不能滿(mǎn)足任何氣化站運行需要的,因為幾個(gè)調壓器出口壓力很難調到一致,總是會(huì )出現某個(gè)調壓器出氣量大,另幾個(gè)調壓器出氣量小,這樣一來(lái)會(huì )造成有的氣化爐超量供氣,有的氣化爐供氣負荷小,幾臺氣化爐供氣不均衡現象,導致氣化效果差、設備易損的局面,為此我們采用一根平衡管將幾個(gè)調壓器連接起來(lái),解決了氣化爐供氣不均衡問(wèn)題。因為不論幾個(gè)調壓器如何工作,都會(huì )通過(guò)平衡管將負荷平均分配給供氣的氣化爐。

2、氣化爐燃燒器氣源問(wèn)題

  明入水浴式氣化爐加熱燃燒器的氣源大多來(lái)自氣化爐的氣相出口,理論上液相的石油氣在經(jīng)過(guò)氣化爐熱交換吸熱后都被氣化,但液化石油氣中或多或少的合有一些難以氣化的組份,這些未被氣化的組份經(jīng)燃燒管到氣化爐加熱燃燒器后,堵塞燃燒控制閥使之不能正常工作,影響正常供氣。為了保障氣化爐正常工作,必須每半個(gè)月停爐清洗燃燒控制閥一次,對此我們從儲罐氣相管連接一條管到氣化爐的,通過(guò)儲罐的自然氣化給氣化爐提供加熱燃燒用氣,由于自然氣化的石油氣相對純凈,氣化爐燃燒控制閥不再出現堵塞現象。

3、避雷系統的改善

  由于羅芳氣站運行采用了計算機進(jìn)行監控,氣站現場(chǎng)安裝了許多二次儀表,而原設計的避雷系統過(guò)于簡(jiǎn)單,只在罐區設置了兩根l 2米高的避雷針,遠遠不能滿(mǎn)足該站防雷擊的需要,結果在該站投入運行后的第一個(gè)雷雨季節,該站就損壞了五個(gè)壓力變送器、四個(gè)液位變送器、兩個(gè)流量計,損失達20余萬(wàn)元。后來(lái)我們請廣東省防雷中心幫助重新設計、安裝避雷系統,經(jīng)過(guò)現場(chǎng)勘察和計算,重新設了三根32米高的避雷針,并從電源開(kāi)始到現場(chǎng)儀表接線(xiàn)金都安裝了防雷單元,此后羅芳氣站的電子設備再也沒(méi)有受到雷擊的破壞了。

4、地下儲罐壓力的控制

  羅芳氣站采用地下儲罐來(lái)儲存液化石油氣,由于陽(yáng)光不能直接照射到地下罐,罐的表溫基本上保持在攝氏20度左右,罐內石油氣的飽和蒸氣壓都在0.5MPa以下,在大型液化石油氣氣化站中,地下儲罐內的壓力容易得到控制,控制罐內的壓力對氣化站的安全運行及緊急事故處理是非常重要的。我們是通過(guò)以下方法來(lái)控制地下罐的壓力的:

(1)、通過(guò)自然氣化的方式來(lái)控制儲罐壓力

  羅芳氣站由于配備的是明火水浴式氣化爐,每臺爐每小時(shí)加熱燃燒需燃氣30多公斤,這些燃氣都來(lái)自?xún)薜淖匀粴饣,因此儲罐運行壓力可得到調整,我們一般都將儲罐的壓力控制在0.5MPa以下,當儲罐液位降到5%時(shí),我們將儲罐壓力調到0.2MPa以?xún),當液化氣槽?chē)進(jìn)站卸車(chē)時(shí),不用開(kāi)起站內的壓縮機或泵,利用氣槽(滿(mǎn)載的氣槽壓力多在0.5MPa以上)和地下罐之間的壓差一小時(shí)內可將10噸的氣槽卸車(chē)完畢,僅此一項就可節約運行費用10萬(wàn)/年。由于控制了地下罐的壓力,站內所有供氣工藝系統的壓力都得到了控制,所有動(dòng)、靜密封點(diǎn)都不易發(fā)生泄漏,羅芳氣站因此被創(chuàng )建成“無(wú)泄漏站”。

(2)、通過(guò)地下管網(wǎng)緊急卸壓

  當地下儲罐第一道閥門(mén)出現大量泄漏時(shí),能夠迅速地將泄漏罐內的壓力降到0.1MPa左右對事故的處理是非常有幫助的,西安市煤氣大爆炸就是因為沒(méi)有處理好這個(gè)問(wèn)題引發(fā)的。如何處理地下罐第一道閥門(mén)的泄漏呢,我們的做法是首先關(guān)閉氣化爐及所有罐的進(jìn)出口閥門(mén),然后打開(kāi)事故罐的氣相閥門(mén),再將自然氣化調壓器出口壓力調至管網(wǎng)運行壓力的一倍,以便快速地將事故罐內的氣相排散到地下管網(wǎng)。我們曾

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