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120型制動(dòng)機的檢修及試驗

時(shí)間:2025-11-13 18:30:35 機電一體化畢業(yè)論文 我要投稿

120型制動(dòng)機的檢修及試驗

  導讀:120型制動(dòng)機的檢修及試驗,機電一體化論文。

  論文關(guān)鍵詞:120型制動(dòng)機的檢修及試驗

  120型制動(dòng)機(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“120閥”)是我國90年代研制和推廣的新型貨車(chē)制動(dòng)機,采用模塊化設計,屬于二壓力機構的直接作用式,與舊型制動(dòng)機相比具有制動(dòng)波速高;壓力保持性好等特點(diǎn),適用于重載及長(cháng)編組列車(chē)。由于采用橡膠膜板代替了金屬漲圈結構,其作用靈敏度和密封性能有較大提高,因此檢修周期延長(cháng)到了18個(gè)月。

  廠(chǎng)礦企業(yè)無(wú)專(zhuān)門(mén)的機能試驗設備,120閥的檢修及試驗外委加修。通過(guò)分析發(fā)現,120閥的工作原理與GK閥相同,可以利用701型試驗臺進(jìn)行機能試驗,經(jīng)測試其各項技術(shù)指標完全符合要求。

  2.檢修

  2.1分解

  (1)卸下主閥上蓋,抽出活塞組成,取下滑閥銷(xiāo),分離膜板滑閥及節制閥。

  (2)卸下主閥前蓋,拿出局減閥和加速緩解閥,并分解活塞和閥桿。

  (3)卸下主閥下蓋,取出緊急活塞和放風(fēng)閥,并分解膜板。

  2.2零件的檢查

  120閥全部分解后,應全面檢查,主要檢查以下幾個(gè)方面:

  (1)檢查各橡膠膜板、O型圈、夾心閥的橡膠狀態(tài),是否有氣孔、劃傷、膨脹、老化變質(zhì)及破損。

  (2)檢查各彈簧的銹蝕、變形情況機電一體化論文,其外徑及自由高度符合標準。

  (3)檢查各閥口、導向桿、導向套的導面有無(wú)劃傷磨損,套是否松動(dòng)。

  (4)檢查滑閥、滑閥座、節制閥等金屬滑動(dòng)面是否有劃傷,接觸面是否良好,各孔、槽的通路是否干凈通暢。

  (5)檢查各閥蓋、閥體是否有裂紋、砂眼;安裝面是否有碰傷;各縮孔是否通暢。

  2.3清洗檢修

  分解的零件,必須將外表的塵泥、油垢清洗干凈,閥腔內用高壓空氣吹掃干凈。各橡膠件有劃傷、裂紋、變形、老化變質(zhì)者應更換;各彈簧有折損、銹蝕變形者更換;各夾心閥有開(kāi)膠、變質(zhì)時(shí)就更換;滑閥、節制閥等各滑動(dòng)面有劃傷及接觸不嚴時(shí),應研磨;各縮孔應用鋼針疏通。

  2.4組裝

  組裝時(shí),滑閥、節制閥的滑動(dòng)面應涂以適量的甲基硅油,不準用其它油代替。各活動(dòng)O型圈在組裝時(shí),應涂以適量的硅脂。各橡膠件不得接觸煤油、汽油、機油等油類(lèi)及其它酸堿液體;主活塞及滑閥、節制閥裝入閥體內拉動(dòng)時(shí),動(dòng)作須靈活,阻力適當;各閥蓋應均勻擰緊,防止偏壓。

  3.機能試驗

  如圖1所示,將120閥在701試驗臺上卡緊,列車(chē)管壓力調整至500KPa雜志網(wǎng)。

  風(fēng)源H閥

  總風(fēng)缸

  列車(chē)管

  卡盤(pán)

  付風(fēng)缸

  120閥

  制動(dòng)缸

  圖1

  3.1充氣試驗

  將H閥置1位充氣,并測定副風(fēng)缸的壓力由零升至220KPa應小于60S。

  3.2漏泄試驗

  將H閥由1位至5位往復3次,并停在1位,用肥皂水涂抹閥的各結合部,不得有氣泡產(chǎn)生。

  3.3制動(dòng)、緩解靈敏度及保壓試驗

  將H閥置5位減壓40KPa,然后放3位保壓。觀(guān)察在減壓20Kpa前應發(fā)生局減作用,排氣時(shí)間不得超過(guò)10S;減壓40 KPa前應發(fā)生制動(dòng)作用,關(guān)閉3號風(fēng)門(mén),制動(dòng)缸在10S內上升不得超過(guò)15 KPa;保壓60S,不得發(fā)生自然緩解,再將H閥置2位充氣,到排氣口開(kāi)始排氣時(shí),時(shí)間應小于15S。

  3.4局減閥試驗

  H閥手把置5位減壓,待制動(dòng)缸壓力開(kāi)始上升時(shí),手把置3位保壓,然后開(kāi)放6號風(fēng)門(mén),注意觀(guān)察局減閥的開(kāi)放壓力應為20KPa,關(guān)閉壓力為50~70KPa。

  3.5穩定試驗

  將H閥置3位,再開(kāi)放十號風(fēng)門(mén),列車(chē)管的壓力在減壓40KPa前不得發(fā)生制動(dòng)作用。

  3.6緊急二段閥試驗

  將H閥置3位保壓,開(kāi)放11號風(fēng)門(mén),觀(guān)察制動(dòng)缸壓力應迅速跳至100KPa,然后再平穩上升至最高壓力,并測定制動(dòng)缸升壓總時(shí)間為10~15S。

  3.7加速緩解閥試驗

  H閥6位減壓100KPa后置3位保壓,待壓力穩定后,手把移至2位,等制動(dòng)缸開(kāi)始排氣時(shí),列車(chē)管壓力應發(fā)生躍升。

  3.8半自動(dòng)緩解閥試驗

  列車(chē)管減壓40KPa后保壓機電一體化論文,拉動(dòng)緩解手柄,應發(fā)生排氣作用,然后列車(chē)管再減壓,120閥應能再制動(dòng),最后將列車(chē)管壓力排盡,拉動(dòng)緩解手柄1S后松開(kāi),觀(guān)察制動(dòng)缸壓力應全部排盡。

  3.9制動(dòng)安定試驗

  H閥6位減壓,在減壓140KPa前不得發(fā)生緊急制動(dòng)作用。

  3.10緊急靈敏度試驗

  H閥手把8位減壓,列車(chē)管在減壓100KPa前應有盡有生緊急排氣作用,并測定緊急室壓力降至20KPa的時(shí)間應大于10S。

  4.試驗效果

  列車(chē)在制動(dòng)過(guò)程中,為減小前后沖動(dòng)及能在規定距離內停車(chē),對制動(dòng)靈敏度要求相當高,120閥必須滿(mǎn)足其要求。經(jīng)701試驗臺試驗的120閥,閥號2037,裝在C64 98137貨車(chē)上,再經(jīng)單車(chē)試驗,其技術(shù)性能和各項指標符合TB1492標準。圖2是120閥分別在701和705(國鐵)試驗臺上制動(dòng)缸緊急增壓過(guò)程

  Kpa

  400

  705

  300701

  200

  100

  51015 s

  曲線(xiàn)圖,兩者走勢完全相同,此性能是列車(chē)緊急制動(dòng)時(shí)減小沖動(dòng)和防止滑行的保證。附表所列是新購與檢修閥在701試驗臺上主要技術(shù)性能對比,其試驗性更接近120閥的運用性能。

序號

制動(dòng)感度

緩解感度

緊急靈敏度

制動(dòng)缸升壓

備注

1

15 Kpa

11s

80 Kpa

13s

新閥

2

20 Kpa

10.5s

80 Kpa

12.5s

檢修閥

3

20 Kpa

12s

84 Kpa

12s

檢修閥

4

18 Kpa

11s

82 Kpa

12s

檢修閥

 

 

 

 

 

 

 

 



        5.結束語(yǔ)

  目前120閥在國鐵的普及率已達60%,而且大量的舊型車(chē)也在換裝。隨著(zhù)貨車(chē)也將逐年更新?lián)Q代,以后120閥將成為主力型號的制動(dòng)機。通過(guò)檢修試驗120閥,為將來(lái)大批檢修做好了技術(shù)上的準備。

  參考文獻:

       《120型空氣制動(dòng)機》中國鐵道出版社

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