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直接空冷、濕冷機組真空系統綜合查漏技術(shù)分析探討

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直接空冷、濕冷機組真空系統綜合查漏技術(shù)分析探討

  摘要:隨著(zhù)科技的進(jìn)步,各種查漏儀器的誕生,機組真空系統查漏方法越來(lái)越多,但對查漏人員的素質(zhì)要求越來(lái)很高;如何綜合運用查漏方法?如何結合現場(chǎng)實(shí)際查漏?如何根據不同機組查漏?成為選用查漏人員的重要考慮條件,也是保證機組真空系統查漏工作圓滿(mǎn)完成先決條件。本文結合機組真空系統查漏經(jīng)驗重點(diǎn)對人員的要求、查漏方法、如何根據現場(chǎng)實(shí)際綜合技術(shù)分析做了詳細的闡述,解決機組長(cháng)期真空系統嚴密性不合格問(wèn)題。

  關(guān)鍵詞:直接空冷 真空 嚴密性 查漏 濕冷

  引言

  汽輪機組真空系統是一個(gè)復雜而龐大的系統。真空系統的作用是建立和維持汽輪機組的低被壓和凝汽器的真空,正常運行時(shí)不斷的抽出由不同途徑漏入真空系統的不凝結氣體。凝汽器中真空的形成是由于汽輪機的排汽被凝結成水,其比容急劇縮小。蒸汽的體積比水容積大3萬(wàn)倍,當排汽凝結成水后,體積就大為縮小,使凝汽器汽側形成高度真空,它是汽水系統完成循環(huán)的必要條件。在機組運行中真空下降,將直接影響汽輪機汽耗和機組出力,使機組的熱經(jīng)濟性下降,同時(shí)也給機組的安全穩定運行帶來(lái)很大的影響。

  一、影響汽輪機組真空系統嚴密性的原因分析及舉措

  真空系統不嚴密。該故障通常表現為汽輪機同一負荷下的真空值比正常時(shí)低,并穩定在某一真空值,隨著(zhù)負荷的升高凝汽器真空反而升高。真空系統嚴密程度與泄漏程度可以通過(guò)定期真空系統嚴密性試驗進(jìn)行檢驗,并結合漏泄情況進(jìn)行真空系統查漏工作。

  1、濕冷機組凝汽器水位過(guò)高。凝汽器水位升高往往是因為凝結水泵運行不正;蛩霉收,使水泵的效率下降。此時(shí)應啟用備用凝結水泵,將故障凝結水泵停運,鑒定是否是凝結水泵問(wèn)題。若檢查出凝結水硬度大,可以判斷凝汽器銅管漏泄導致凝汽器水位升高。此外凝結水再循環(huán)門(mén)操作不當也是造成凝汽器水位升高的原因,應多方面綜合考慮。

  2、濕冷機組凝汽器銅管結垢;直接空冷管束及翅片臟污。致使汽水熱交換效率降低,凝結效果變差,濕冷機組體現端差增大,凝汽器真空降低;空冷機組直接體現為真空降低。濕冷機組端差大的主要原因是循環(huán)水中污泥和溶于水中的碳酸鹽析出附在凝汽器銅管內壁產(chǎn)生水垢,形成很大的水阻,使傳熱端差增大,凝汽器真空下降,排汽溫度升高;空冷機組凝汽器是在自然環(huán)境下冷卻,依靠空冷風(fēng)機加強冷卻效果,在自然環(huán)境下空冷機組凝汽器管束及翅片上易積存灰塵及雜物等,影響管束的換熱效果,直接導致真空下降。為防止此種現象發(fā)生,應定期清掃凝汽器。

  3、水環(huán)式真空泵工作不正;蛐式档。這種情況濕冷機組主要體現在端差增大,真空下降;空冷機組主要體現在真空度下降。主要排查水環(huán)式真空泵嚴密性,停運此臺真空泵,關(guān)閉入口門(mén),啟用備用真空泵,鑒定備用真空是否存在出力不足現象,有條件可試驗真空泵的工作能力和效率。

  4、濕冷機組循環(huán)水量不足。在相同負荷下(指排汽量不同),若凝汽器循環(huán)水出口溫度上升,即進(jìn)出口溫差增大,說(shuō)明凝汽器循環(huán)水量不足。應檢查循環(huán)水泵工作有無(wú)異常,檢查循環(huán)水泵出口壓力、循環(huán)水進(jìn)口水位,檢查濾網(wǎng)有無(wú)堵塞。

  5、濕冷機組循環(huán)水溫度高。運行中由于冷卻水塔工作不正常,如配水槽、配水管內積淤泥,致使配水不均,配水管損壞,水呈柱狀流下;水塔內填料損壞或缺失,冷卻風(fēng)走近路,噴嘴損壞等,旁路電動(dòng)門(mén)不嚴造成水走近路,也可使水塔出水溫度升高,真空下降。

  6、直接空冷機組真空系統受季節和風(fēng)速影響較大。若在冬季空冷凝汽器冷卻效果好,真空嚴密性就好,相反若在夏季,空冷凝汽器冷卻效果相對較差,真空嚴密性相對較差,所以直接空冷機組在查漏的過(guò)程中應考慮季節因素;同時(shí)自然風(fēng)速也是影響空冷機組凝汽器凝結效果的主要因素,在環(huán)境溫度條件和空冷風(fēng)機轉速一定的情況下,自然風(fēng)速一般在5.85m/s為宜,自然風(fēng)速越大,換熱效率越低。當自然風(fēng)速不變的情況下,提高迎風(fēng)面風(fēng)機轉速,空冷凝汽器平均換熱效率提高,不同的自然風(fēng)對應邊緣風(fēng)機有不同的最佳轉速,自然風(fēng)速越低,提高邊緣風(fēng)機轉速,對空冷凝汽器換熱效果越明顯,反之則否。

  二、真空嚴密性不合格的危害

  1.汽輪機真空嚴密性不合格將會(huì )嚴重影響機組的效率,使機組熱耗增加。試驗證明凝汽器真空每降低 1 kPa,汽輪機熱效率將改變 1%-2%,發(fā)電機組停運期間真空系統查漏煤耗增加 ,0.5%-0.7%, 同時(shí)使抽汽系統負荷增加和廠(chǎng)用電率升高。

  2.濕冷機組導致凝汽器端差增大、過(guò)冷度過(guò)大,系統熱經(jīng)濟性降低,凝結水溶氧增加,可造成低壓設備氧腐蝕。

  3.使排汽壓力升高,可用降減小,機組出力有所降低。同時(shí),排汽溫度升高,可能使凝汽器銅管松弛,破壞嚴密性,排汽缸及軸承座受熱膨脹,引起中心變化,產(chǎn)生振動(dòng)。

  4.會(huì )使汽輪機軸向位移增加,造成推力軸承過(guò)載而磨損。

  5.真空下降使排汽的容積流量減小,對末級葉片的某一部位產(chǎn)生較大的激振力,有可能損壞葉片而造成事故。

  三、國內采用的真空系統查漏方法及優(yōu)缺點(diǎn)

  現國內真空系統查漏方法很多,主要分為機組停運查漏和機組運行期間查漏。

  1、機組停運期間查漏方法及優(yōu)缺點(diǎn)

  1.1濕冷機組真空系統泡水查漏法

  凝汽器真空系統泡水查漏法是在機組停運缸體冷卻后實(shí)施的一種真空系統查漏方法,這種方法易發(fā)現真空系統漏泄點(diǎn)。具體實(shí)施方法為在凝汽器底部加上支撐,防止凝汽器泡水過(guò)程中焊口發(fā)生扯裂現象;做好真空系統隔離的安全措施;向凝汽器汽側注入除鹽水,并派專(zhuān)人在水位監視口監視凝汽器水位,待有水溢出后立即停止注水工作;檢查真空系統各設備密封點(diǎn),包括焊口,若有漏水現象則說(shuō)明該密封點(diǎn)在運行中漏真空,記錄漏泄部位,待真空系統水放盡后處理。此種方法雖然操作簡(jiǎn)單,容易發(fā)現真空系統漏泄點(diǎn),檢查真空系統范圍大,但泡水水位最高只能達到汽輪機軸封部位,處于汽輪機軸封上方的真空系統設備卻無(wú)法檢查。

  1.2空冷機組排汽裝置泡水及空冷凝汽器打壓相結合查漏法

  此種方法是在機組停運后空冷機組的一種查漏方法,這種方法易查出真空系統漏泄點(diǎn)。具體方法為在排汽裝置及排汽管道進(jìn)行加固,防止在泡水過(guò)程中造成排汽裝置及排汽管道焊口漏泄,同時(shí),更換真空系統表計防止打壓過(guò)程中損壞表計;將不參與查漏的真空系統隔離,向排汽裝置注水,當排汽裝置注水達到8.5米左右停止注水,檢查水位下降情況,若在統計時(shí)間內水位下降或發(fā)現有明顯漏泄點(diǎn)則說(shuō)明真空系統漏泄,反之則說(shuō)明注水查漏合格。向空冷凝汽器注入壓縮空氣和氦氣,壓力達到50kpa時(shí),停止注入壓縮空氣,通過(guò)聽(tīng)聲音 、測量惰性氣體的辦法進(jìn)行全面檢查,并每半小時(shí)記錄一次壓力表數據 。查漏結束后,確認的漏泄點(diǎn)做好標記,待放水放氣后進(jìn)行處理。此種方法對空冷機組查漏效果明顯,但在查漏過(guò)程中存在較大困難,尤其是在排汽管道查漏方面,因排汽管道高度一般在45米左右,不易排查漏泄點(diǎn),而且在機組排汽裝置注水查漏過(guò)程中,要計算好排汽裝置和排汽管道注水后的重量,防止過(guò)重撕裂焊口;同濕冷機組泡水查漏一樣,處于水位上方的地方無(wú)法通過(guò)此種方法查漏。

  1.3空冷機組直接注入壓縮空氣打壓法

  此種方法有兩種,一種只適用于空冷機組空冷凝汽器上,首先關(guān)閉空冷凝汽器入口蝶閥,并保證其嚴密性;向空冷凝汽器內注入壓縮空氣,待壓力達到0.1MPa時(shí),停止注入,檢查空冷凝汽器管束是否有過(guò)度變形、裂紋、泄漏等現象,若有立即降低壓力;利用涂刷泡沫和超聲波查漏儀進(jìn)行查漏,發(fā)現漏泄點(diǎn)做好標記,待空冷凝汽器壓力釋放后處理;此種方法只適用于空冷機組真空系統局部查漏,范圍只限于空冷凝汽器,比較局限。另一種是機組停運后,做隔離真空系統措施;更換或關(guān)閉真空壓力表計,使之處于不投用狀態(tài);使用專(zhuān)用工具封堵汽輪機軸封處,更換汽輪機低壓缸大氣閥墊片,更換排汽裝置安全大氣閥墊片;向真空系統內注入壓縮空氣,壓力保持在0.03MPa以下,查找真空系統漏泄點(diǎn),并做好標記,待排氣后處理;此種方法對空冷機組真空系統可以實(shí)現全方位查找,但也有一定問(wèn)題,主要是真空系統內注入的壓縮空氣壓力很難達到預計壓力,但可在未達到預定壓力時(shí)就可查找,也能實(shí)現真空系統查漏的目的。

  2、機組運行期間真空系統查漏方法及優(yōu)缺點(diǎn)

  2.1火焰、涂抹肥皂泡真空系統查漏法

  真空系統傳統的查漏方法是通過(guò)觀(guān)察蠟燭火焰搖曳情況, 來(lái)確定漏氣位置. 另外還可用肥皂液涂抹在所有可疑點(diǎn)上, 根據肥皂水泡沫是否被吸入來(lái)判斷是否漏氣。這兩種方法只能用來(lái)確定大量漏氣的地點(diǎn), 無(wú)法確定較小的漏空位置。此兩種方法效率低,查找漏泄點(diǎn)困難,其中火焰查漏法易發(fā)生火災,在現在氫冷機組的真空系統查漏中已杜絕使用。此兩項查漏方法其原理均是利用真空系統設備漏泄有吸附的原理進(jìn)行查漏。

  2.2氦質(zhì)譜查漏儀查漏法

  檢漏原理及方法檢漏方法為負壓采樣法,利用氦氣作為媒介(氦氣相對密度為 0.18g/L,質(zhì)量輕于空氣,不溶于水,屬于惰性氣體),將取樣吸槍安放在運行真空泵的排氣口處,向真空系統的疑似泄漏處噴放氦氣,與取樣器連接的檢漏儀上顯示的漏率大小將直接反映疑似點(diǎn)的泄漏程度。檢漏標準: 漏率≥1×10-2Pa・L/s 為大漏點(diǎn);2.0×10-2Pa・L/s≤漏率<1×10-3 Pa・L/s 為中漏點(diǎn);漏率 < 2.0×10-3Pa・L/s 為小漏點(diǎn) 。大漏點(diǎn)要及時(shí)、徹底處理 ,中、小漏點(diǎn)可根據機組運行情況分期、分批處理。氦質(zhì)譜查漏儀查漏法易在室內進(jìn)行,由于氦氣比空氣輕,易在空氣中擴散,漂浮上升,最后溶于空氣中,所以在查漏的過(guò)程中氦氣噴在一個(gè)設備,而會(huì )出現被在其附近的其它漏泄設備吸走的現象,氦質(zhì)譜查漏儀上出現反應值,所以噴射點(diǎn)覆蓋面積大,對具體漏泄點(diǎn)的位置,很難確定,給真空系統查漏造成一定困難。

  2.3超聲波儀器查漏法

  超聲波查漏的原理是機組真空系統在運行時(shí)內部產(chǎn)生真空,如果凝汽器有漏點(diǎn)空氣侵入真空系統,在泄漏點(diǎn)附近會(huì )出現渦流聲波。聲波的頻率通過(guò)常為35-45KHz,它超出了人耳朵可以聽(tīng)到的范圍。利用拾音器測相應的頻率范圍,振動(dòng)被空氣傳到元件的殼體,這樣聲波就可以被頻率轉換器轉換成聲音信號或轉換成可以聽(tīng)到的聲音。查漏時(shí)用超聲波查漏儀對真空系統設備進(jìn)行掃描,如果有漏泄點(diǎn),就可以利用查漏儀聽(tīng)到聲音從而查到漏泄部位。然而,當有其它聲源在檢測點(diǎn)附近時(shí)就會(huì )影響到超聲查漏儀查漏的效果,此種方法最好在機組停運開(kāi)啟真空泵查漏的方法進(jìn)行。所以此種方法受環(huán)境聲源的影響較大,同時(shí)超聲查漏儀還存在一個(gè)缺點(diǎn),就是包覆保溫或殼體內的設備無(wú)法檢測到漏泄聲音。

  2.4機組真空系統查漏對人員要求分析

  人是決定一切的主要因素,機組真空系統查漏也不例外。真空系統是一龐大的系統,影響真空的因素也有很多,這就需要真空系統查漏人員要有吃苦耐勞的精神,同時(shí)要對機組真空系統設備的組成、流程、結構、運行參數、查漏設備要熟悉掌握,根據不同的查漏數據和機組的運行參數加以綜合分析,以數據說(shuō)話(huà),判斷真空嚴密性不合格的因素;不能單純的認為真空系統嚴密性不合格的主要因素為真空系統設備漏泄,盲目的查漏,不對凝汽設備、環(huán)境因素、抽真空設備的運行參數加以分析,結果空忙活一場(chǎng),未達到真空系統查漏的目的。所以要求機組真空系統查漏人員的綜合技術(shù)素質(zhì)、思維邏輯分析能力要強,才能圓滿(mǎn)完成機組真空系統查漏工作。

  2.5機組運行期間真空系統查漏綜合技術(shù)運用

  由于機組停運期間真空系統查漏的方法比較單一,變數很少,所以在下文中主要針對機組運行期間真空系統查漏做主要的闡述分析。在國內運行機組真空系統查漏常用是氦質(zhì)譜查漏儀查漏法和超聲波儀器查漏法,同時(shí)將濕冷機組凝汽器、空冷機組空冷凝汽器、水環(huán)式真空泵、環(huán)境因素等均考慮其中,加以分析,得出影響真空嚴密性不合格的主要因素,制定相應處理措施,予以實(shí)施。

  2.5.1使用氦質(zhì)譜查漏儀查漏技術(shù)

  某電廠(chǎng)直接空冷機組5號機組真空嚴密性試驗值在410Pa/min(標準要求:200 Pa/min),在真空系統查漏過(guò)程中不論氦氣噴在哪臺設備上都在氦質(zhì)譜查漏儀上有反映的數值,機組0米層反映為1 ×10 -6Pa・L/s左右,機組6.8米層反映為1 ×10 -5Pa・L/s以上,整個(gè)機組真空系統查漏過(guò)程如霧里看花,摸不到頭腦,最后測至汽輪機低壓缸前后軸封時(shí)反映數值在1 ×10 -3Pa・L/s;由此分析認為汽輪機低壓缸軸封存在漏泄情況,但機組運行無(wú)法進(jìn)行處理工作;機組停運后檢查低壓缸軸封回汽管道法蘭螺栓松動(dòng),造成空氣直接漏入排汽裝置,是造成真空嚴密性不合格的主要原因,處理好后真空嚴密性試驗數值達到100Pa/min以下。根據這一情況,我們結合氦質(zhì)譜查漏儀的使用媒介氦氣的特性,研究出一套利用氦質(zhì)譜查漏儀真空系統查漏的技術(shù):由于氦氣比空氣輕,在噴入大氣中后有擴散和飄升的特性,根據這一特性,制定了查漏由上至下的查漏方法,即先檢查汽輪機軸封以上的真空設備,并記錄漏泄點(diǎn)數據,再依次排查6.8米層和0米層,所得的數據與汽輪機軸封以上的真空設備漏泄點(diǎn)值對比,若下部的數值比上部的數值大或持平則說(shuō)明在下部存在漏泄點(diǎn),再根據漏泄點(diǎn)范圍進(jìn)行由上至下的反復排查,當氦氣在設備上噴射越接近漏泄點(diǎn)位置時(shí),氦質(zhì)譜查漏儀反映的數值越大,當數值持續不變時(shí),則證明漏泄點(diǎn)就在此位置,及時(shí)封堵漏泄點(diǎn),以防進(jìn)一步查漏時(shí)此漏點(diǎn)影響其它設備漏泄點(diǎn)的查找。

  2.6 氦質(zhì)譜查漏儀與超聲查漏儀相結合的查漏技術(shù)

  某電廠(chǎng)濕冷1號機組真空嚴密性試驗值在一年內一直在440Pa/min(標準要求:270 Pa/min)左右的下降速度, 多次氦質(zhì)譜查漏儀真空系統查漏均無(wú)效果,在查漏期間也排除各項影響真空的其它因素,最終還是確定機組真空系統設備存在漏泄點(diǎn),始終未查出漏泄點(diǎn)確切位置,但在儀器上反應數值明顯,確定了一定范圍。根據氦氣在空氣中有擴散的特性,所以在查漏中確定具體位置困難,而超聲查漏儀具有準確確定漏泄位置的能力,我們結合了兩個(gè)查漏儀的優(yōu)點(diǎn),在查漏時(shí)利用氦質(zhì)譜查漏儀確定漏泄點(diǎn)范圍,再利用超聲查漏儀確定漏泄點(diǎn)位置,通過(guò)這一舉措,在機組凝汽器膨脹節部位發(fā)現2處較大的漏泄點(diǎn),同時(shí)在三級減溫器人口蓋處發(fā)現一處較大漏泄點(diǎn),進(jìn)行封堵后真空嚴密性試驗數據達到100Pa/min以下。

  2.7 真空系統查漏技術(shù)與真空設備參數分析綜合運用技術(shù)

  運行機組真空系統查漏技術(shù)只能對真空系統設備漏泄點(diǎn)進(jìn)行查找,而往往真空系統嚴密性試驗不合格的原因并不是真空系統設備漏泄,而是真空系統設備工作狀態(tài)不對造成。

  某電廠(chǎng)濕冷11號機組長(cháng)期以來(lái)真空嚴密性試驗一直處于不合格狀態(tài),試驗值一直在430Pa/min(標準要求:270 Pa/min)左右,真空系統查漏未發(fā)現任何漏泄點(diǎn);對影響汽輪機組真空嚴密性因素分析,利用排除法逐一排除了凝汽器水位過(guò)高;水環(huán)式真空泵工作不正;蛐式档;循環(huán)水溫度高等因素;經(jīng)進(jìn)一步查找發(fā)現凝汽器循環(huán)水入口溫度26℃,出口溫度37℃,凝汽器循環(huán)水出口溫度過(guò)高,分析認為凝汽器入口冷卻管束堵塞是造成此種現象的原因;由于入口管束堵塞,造成流經(jīng)管束的水量減少,因而造成凝汽器循環(huán)水出口溫度過(guò)高,凝汽器冷卻效果變差;確定清掃方案,利用機組低負荷時(shí)間段對2臺凝汽器水側分別進(jìn)行清掃,在凝汽器管束入口處清理出大量水塔填料碎片和膠球,分析后認為造成此種現象的主要原因為水塔與凝汽器之間只有一道水塔前池濾網(wǎng),此濾網(wǎng)必須定期清掃,清掃時(shí)人工提起濾網(wǎng)進(jìn)行清掃工作,不可避免在清掃過(guò)程中有大量雜物隨著(zhù)循環(huán)水進(jìn)入凝汽器,造成凝汽器堵塞;清掃工作結束后機組再次做真空嚴密性試驗,試驗值為310 Pa/min,不合格,但確定凝汽器入口管束堵塞是影響真空嚴密性試驗的主要因素之一。再次對真空系統排查發(fā)現在倒換真空泵噴氦氣查漏時(shí),一臺真空泵存在漏泄現象,由此分析這臺真空泵入口逆止門(mén)不嚴密,在做真空嚴密性試驗時(shí)(不關(guān)閉真空泵入口手動(dòng)門(mén)),空氣由此進(jìn)入機組真空系統,造成真空嚴密性試驗不合格;關(guān)閉真空泵入口手動(dòng)門(mén)再次做試驗,真空嚴密性試驗值為152 Pa/min,真空嚴密性試驗合格。由此可以看出,真空系統查漏并不是解決真空系統嚴密性問(wèn)題的唯一途徑,要綜合分析真空系統設備的運行狀態(tài),得出綜合結論。

  四、結論

  實(shí)踐證明,真空系統嚴密性試驗不合格的原因查找不可盲目進(jìn)行,真空系統查漏要與真空系統設備參數分析緊密配合,缺一不可。在真空查漏過(guò)程中, 要針對可能造成泄漏的原因進(jìn)行相關(guān)試驗和檢查, 認真分析,逐步排除;對真空系統設備參數分析也要進(jìn)行相關(guān)步驟,以達到全方位找出真空系統嚴密性試驗不合格的原因。

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